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摘要:為解決王莊煤礦裝車站控制系統(tǒng)存在的智能化水平落后,裝車速度慢、裝車精度低的問題,對王莊煤礦原裝車站控制系統(tǒng)進行優(yōu)化升級,設(shè)計裝車站智能控制系統(tǒng)。重點介紹了以EPEC3724控制器為核心的新裝車站智能控制系統(tǒng)設(shè)計思路、軟硬件組成以及實現(xiàn),詳細分析了主從控制單元、智能控制平臺、智能監(jiān)測平臺以及人機交互平臺的功能,以CAN總線通信實現(xiàn)各平臺之間的數(shù)據(jù)傳送,最后完成該裝車站智能控制系統(tǒng)的試驗驗證。試驗驗證結(jié)果表明,優(yōu)化后的煤礦裝車站智能控制系統(tǒng)可將單列裝車時間控制在52~57min之間,裝車精度控制在0%~0.41%之間,提升了裝車站的智能化水平,提高了裝車站的裝車速度和裝車精度,具有顯著的經(jīng)濟社會效益。
關(guān)鍵詞:EPEC控制器;CAN總線通信;智能化;煤礦裝車站
煤礦裝車站由機械、液壓、電氣三大系統(tǒng)組成,典型外形為鋼架支撐的工業(yè)塔樓結(jié)構(gòu),從上到下依次由儲煤倉、緩沖倉、定量倉以及裝車溜槽四大關(guān)鍵部分組成,具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積龐大、控制要求高的特點。煤礦老式裝車站運行時需人工記錄待裝列車車廂型號,根據(jù)不同的車廂型號輸入裝煤參數(shù),工作強度大,且在裝車過程中頻繁發(fā)生超重、欠重、偏載、撒煤、行車冗余、監(jiān)視失效等問題,裝車效率低、裝車質(zhì)量差,成為制約煤炭銷售中的主要問題[1-3]。因此,研究高效、快速、精細化、智能化的煤礦裝車系統(tǒng)成為亟待解決的課題。目前,煤礦裝車控制系統(tǒng)關(guān)注的焦點為提升裝車速度、裝車精度以及裝車設(shè)備間的協(xié)同控制。有的煤礦企業(yè)采用裝車、稱重過程同步進行的快速裝車系統(tǒng),邊稱重邊裝車或者預(yù)裝車后稱重,引入RBF、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測控制,提升了稱重精度。但這種煤礦快速裝車系統(tǒng)存在的主要問題有[4]:①系統(tǒng)控制精度差:傳感器測量精度低,控制系統(tǒng)應(yīng)對裝車過程中的突發(fā)情況能力不足;同時,人工操作時完全依靠個人經(jīng)驗,無法達到高精度裝車需求。②裝車系統(tǒng)中的儀器儀表落后、陳舊,無法保證裝車系統(tǒng)的安全性、可靠性。③控制模式落后,無法對裝車系統(tǒng)自動控制,撞車過程中數(shù)據(jù)也不能自動處理。為解決前述問題,以煤礦裝車站為研究對象,利用智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)、通信技術(shù)以及監(jiān)測監(jiān)控技術(shù)為手段,通過對原快速裝車控制系統(tǒng)進行優(yōu)化,達到裝車站控制系統(tǒng)智能、快速、安全、穩(wěn)定、精確運行的目的。
1系統(tǒng)設(shè)計
為滿足煤礦煤料快速、精確運輸需求,優(yōu)化后的裝車站控制系統(tǒng)設(shè)計目標為:①采用主、從控制技術(shù),能夠快速、精確處理裝車系統(tǒng)控制單元、監(jiān)測單元數(shù)據(jù),并對控制指令、監(jiān)測異常數(shù)據(jù)做出快速響應(yīng)。②優(yōu)化儲煤倉、定量倉、緩沖倉間的控制邏輯關(guān)系,完善協(xié)同控制流程。③實現(xiàn)快速裝車過程的自動控制、人工控制模式以及兩種控制模式間的無縫切換。④實現(xiàn)裝車站智能監(jiān)測平臺的優(yōu)化。煤礦裝車站智能控制系統(tǒng)設(shè)計框圖如圖1所示,由主從控制單元、智能控制平臺、智能監(jiān)測平臺以及人機交互平臺四部分組成。主從控制單元為裝車站智能控制系統(tǒng)核心,負責采集人機交互平臺信號、裝車站系統(tǒng)內(nèi)傳感器信號、給煤機信號等,根據(jù)裝車站工藝流程完成裝車系統(tǒng)控制;同時將裝車站系統(tǒng)運行過程中的所有數(shù)據(jù)傳送至智能監(jiān)測平臺。智能控制平臺需完成裝車車廂位置、車廂型號、行車速度的智能識別與采集,完成給煤機、緩沖倉、定量倉、溜槽等設(shè)備的智能控制。智能監(jiān)測平臺需完成傳感器數(shù)據(jù)、指示燈數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、模擬量數(shù)據(jù)以及故障數(shù)據(jù)的實時顯示并完成聲光語音報警[5-6]。人機交互平臺為裝車站智能控制系統(tǒng)的智能遠端操作平臺,通過該平臺可實現(xiàn)裝車站系統(tǒng)的遠程、智能控制,降低裝車站工作人員的勞動強度,保障裝車站系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實時、精確。
2硬件設(shè)計
煤礦裝車站智能控制系統(tǒng)硬件包括給煤機、減速器、電動機、緩沖倉、定量倉、裝車溜槽等機械部件,也包括控制器、傳感器、變頻器、監(jiān)測平臺以及開關(guān)按鈕等電氣元器件。該煤礦裝車站選用的給煤機為往復(fù)式給煤機,由新鄉(xiāng)市中鑫機械設(shè)備有限公司生產(chǎn)型號為GZW-4(K4),其額定功率為30kW,額定電壓為660/1140V,處理能力為800~1200t/h;配置的減速器為江蘇泰隆生產(chǎn)的型號為ZLY-250-IX-12.5,傳動比為12.5,中心距為430mm;配置的電動機為臥龍電氣南陽防爆公司的型號為YB3-250M-6隔爆型三相異步變頻電動機,額定功率為37kW,額定電壓為660/1140V,額定轉(zhuǎn)速為985r/min。選用的主從控制器均為EPEC3724,與原S7-200型控制器相比,在響應(yīng)速度、處理能力、擴展能力、組網(wǎng)能力等方面具有較大優(yōu)勢,滿足優(yōu)化設(shè)計的快速裝車控制系統(tǒng)設(shè)計需求[7-8]。為實時監(jiān)測快速裝車系統(tǒng)運行狀態(tài),需在裝車站控制系統(tǒng)中安裝溫度傳感器、速度傳感器、位移傳感器、稱重傳感器以及傾角傳感器等。其中稱重傳感器為核心設(shè)備,安裝與定量倉四角,選用的型號為CYB-606S。該稱重傳感器采用半浮動方式可方便地與定量倉相連,稱重精度可達±0.1%,量程范圍為0~300kg~100t,輸出信號為4~20mA電流信號。位移傳感器選用的型號為GS471滾珠軸承式數(shù)字傳感器,量程范圍為0~30mm,分辨率可達10μm。監(jiān)控平臺選用的型號為西門子SM7090B型人機界面,該人機界面支持CAN、CANopen、Modbus以及TCP/IP等多種通信模式,具備RAM1024M以及SD卡超大空間存儲能力,滿足快速裝車系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲要求。
3軟件設(shè)計
煤礦裝車站智能控制系統(tǒng)控制軟件基于CodeSys3.5軟件平臺進行編程實現(xiàn),采用ST語言進行編寫。在進行軟件程序設(shè)計時,需根據(jù)裝車站系統(tǒng)設(shè)計框圖以及主、從控制器端口地址分配表進行編寫。
3.1CAN總線通信程序
需設(shè)計并編寫主、從控制器CAN總線通信、主控制器與人機交互平臺CAN總線通信程序、主控制器與智能監(jiān)測平臺CAN總線通信,依次定義為CAN1、CAN2以及CAN3通信口。
3.2傳感器數(shù)據(jù)采集程序
主控制器的模擬量接口與裝車站控制系統(tǒng)的溫度、位移、重量、速度、壓力等傳感器進行物理連接后,周期性采集傳感器數(shù)據(jù)并完成軟件濾波、A/D轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)正確性判斷、邏輯處理并傳送至智能監(jiān)控平臺。
3.3緩沖倉、定量倉、裝車溜槽協(xié)同控制程序
裝車站裝車過程中緩沖倉、定量倉、裝車溜槽間的控制邏輯為:啟動給煤機后,煤料持續(xù)裝入緩沖倉。當緩沖倉內(nèi)安裝的煤料料位傳感器提示達到緩沖倉最高位置后,緩沖倉發(fā)送hcStop指令給主控制器。主控制器接收到hcStop指令后停止給煤機,同時發(fā)送hczdStart指令啟動緩沖倉四級閘門控制將煤料轉(zhuǎn)送至定量倉。定量倉內(nèi)的煤料稱重傳感器實時監(jiān)測煤料重量,當定量倉內(nèi)的煤料重量達到設(shè)定值valueDC后,觸發(fā)主控制器發(fā)送hczdStop停止緩沖倉卸煤并關(guān)閉緩沖倉閘門。主控制器檢測待裝列車是否在指定位置,如果在,則控制裝車溜槽升降并達到合適位置,同時控制定量倉二級閘門控制煤料經(jīng)裝車溜槽卸入待裝列車車廂。
3.4人機交互平臺程序
人機交互平臺可完成裝車站裝車系統(tǒng)的遠程智能控制,主控制器以CAN總線通信模式與人機交互平臺完成控制指令、狀態(tài)信息的傳送。主控制器內(nèi)部需處理的人機交互平臺的控制指令有給煤機啟動/停止、緩沖倉四級閘門控制啟動/停止、定量倉二級閘門控制啟動/停止、裝車溜槽升降控制、系統(tǒng)急停、系統(tǒng)復(fù)位等;需處理的裝車站系統(tǒng)狀態(tài)信息有給煤機狀態(tài)、緩沖倉煤料高度、定量倉煤料重量、裝車溜槽實時高度等。
4試驗分析
4.1試驗條件
新設(shè)計的煤礦裝車站智能控制系統(tǒng)在王莊煤礦進行了為期6個月的試驗,試驗中應(yīng)用的裝車車廂為C70,單列車車廂共66節(jié),單列列車可一次裝載煤料70t。裝車溜槽的鋼絲繩行程為2500mm,溜槽旋轉(zhuǎn)范圍為20°~90°,溜槽長度為4440mm,平煤板寬度為2200mm,溜槽內(nèi)腔尺寸為1516mm×1598mm。試驗時分別利用操作臺、人機交互平臺進行智能控制、手動控制,記錄并統(tǒng)計月裝載列車數(shù)量以及月煤料運輸總量。同時記錄并統(tǒng)計試驗過程中發(fā)生的故障信息以及故障處理時間。
4.2試驗結(jié)果
從2021年4月~2021年9月進行為期6個月的試驗,單月采用手動控制模式,雙月采用智能控制模式。對每月裝載煤料總量、裝載列車數(shù)量、故障發(fā)生次數(shù)等數(shù)據(jù)進行記錄、統(tǒng)計如表2所示。
4.3試驗分析
由表2試驗結(jié)果統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知,采用智能控制裝車模式的4月、6月以及8月的煤料運輸總量為3.7717Mt,月均運輸總量為1.2572Mt,裝載列車總數(shù)為742個,裝載單列列車用時在52~57min之間,控制精度在0.23%~0.40%之間,故障發(fā)生率低。采用手動控制模式的5月、6月以及7月的煤料運輸總量為2.9311Mt,月均運輸總量為0.977Mt,裝載列車總數(shù)為586個,裝載單列列車用時、控制精度以及故障發(fā)生率均高于智能控制模式。對設(shè)計并實現(xiàn)的煤礦裝車站智能控制系統(tǒng)經(jīng)長時間運行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),裝載單列列車時間最快為39秒/節(jié),裝車控制精度為0%~0.41%,裝車控制精度在0%~0.1%的概率約為76%,在0.30%~0.41%之間的概率約為4%。煤礦裝車站應(yīng)用優(yōu)化后的智能控制系統(tǒng)后裝車速度、裝車精度都有顯著提升,故障發(fā)生率顯著下降,保證了裝車站穩(wěn)定、高效運行。
5結(jié)論
以煤礦裝車站控制系統(tǒng)為研究對象,重點介紹了以EPEC3724控制器為核心的主從控制煤礦裝車站控制系統(tǒng)設(shè)計思路以及軟硬件組成和實現(xiàn),基于控制器技術(shù)、傳感器技術(shù)以及CAN總線通信技術(shù)對原裝車站控制系統(tǒng)進行優(yōu)化并完成試驗,為煤礦裝車站智能化系統(tǒng)的優(yōu)化升級提供參考。新設(shè)計的煤礦裝車站控制系統(tǒng)在王莊煤礦經(jīng)過6個月的試驗,得出以下結(jié)論:1)設(shè)計以主從控制單元、智能控制平臺、智能監(jiān)測平臺以及人機交互平臺為基礎(chǔ)的裝車站智能控制系統(tǒng),實現(xiàn)了煤礦裝車智能化控制。2)試驗結(jié)果表明,該智能裝車控制系統(tǒng)可將單列裝車時間控制在52~57min之間,裝車精度控制在0%~0.41%之間,保證了裝車質(zhì)量和裝車效率,提升了煤礦裝車站的運行效率。
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作者:李琳蕓單位:山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司王莊煤礦