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1摩根高速線材打捆機(jī)現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
(1)鉸制器用鉸直輪材料抗磨強(qiáng)度低,造成打捆線表面質(zhì)量及直線度差,打捆線因回抽而無(wú)法完成打捆。
(2)四臺(tái)線道小車通過(guò)中心板連接在一起,通過(guò)液壓缸的帶動(dòng)來(lái)完成打捆線的穿線工作,由于長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,1#打捆機(jī)4#線道由于重力作用小車容易發(fā)生下沉變形,線道小車底部滑道與支撐輥之間脫離,支撐輥無(wú)法起到支撐作用,從而造成液壓缸活塞桿在前移的過(guò)程中由直線運(yùn)動(dòng)變?yōu)閽佄锞€運(yùn)動(dòng),活塞桿前端下沉疲勞折斷產(chǎn)生故障時(shí)間。并且由于線道小車下沉,造成打捆頭與線道小車穿線困難,造成打捆機(jī)頂線或送線不到位。
(3)線道內(nèi)打捆線的傳送運(yùn)行靠深溝球軸承支撐傳動(dòng),因此線道內(nèi)球軸承用量較多,每臺(tái)線道小車用量約400盤,摩根打捆機(jī)所用軸承型號(hào)為6301,由于軸承直徑小,承載能力差,并且由于打捆線在穿線過(guò)程中的沖擊作用,軸承損壞頻繁,并且由于數(shù)量多并且軸承在線道內(nèi)部,當(dāng)軸承損壞時(shí)很難進(jìn)行更換,造成打捆線回抽,影響車間的生產(chǎn)。
(4)各線道處常開(kāi)翻板導(dǎo)槽用橡膠彈簧使用壽命短,當(dāng)彈簧失效或彈簧座開(kāi)焊的時(shí)候造成翻板關(guān)閉不嚴(yán),打捆線回抽,更換橡膠彈簧或彈簧支座需要拆卸導(dǎo)槽用時(shí)較多。
2解決方案的確定
摩根公司經(jīng)過(guò)幾年的研究并且結(jié)合用戶在使用過(guò)程中提出的不足,對(duì)現(xiàn)在生產(chǎn)的打捆機(jī)進(jìn)行了部分的改造,如升降臺(tái)的升降采用了曲柄連桿結(jié)構(gòu),由液壓缸來(lái)帶動(dòng)升降曲柄的運(yùn)行從而帶動(dòng)升降臺(tái)的運(yùn)行;弧形導(dǎo)衛(wèi)與雙線導(dǎo)槽設(shè)計(jì)成一體結(jié)構(gòu),并且將扭簧采用圓柱螺旋壓縮彈簧代替。但若對(duì)摩根公司早期線材打捆機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造,升級(jí)費(fèi)用較高,僅單臺(tái)升級(jí)備件費(fèi)用就高達(dá)48萬(wàn),并且即使升級(jí)改造后因新舊線道的兼容性差,使用故障率較高。這就需要有針對(duì)性的優(yōu)化設(shè)計(jì)來(lái)消除設(shè)計(jì)缺陷形成的隱患,確保打捆機(jī)的穩(wěn)定生產(chǎn)。經(jīng)對(duì)打捆機(jī)的認(rèn)真研究以及對(duì)打捆機(jī)各類故障的分析,形成了以下優(yōu)化設(shè)計(jì)思路。
2.1升降臺(tái)系統(tǒng)
(1)將法蘭軸承座體材質(zhì)由鑄鐵改為鑄鋼,增加座體的抗沖擊性能。
(2)將底座球面軸承改為滑動(dòng)軸承。
(3)在升降臺(tái)升降液壓缸的兩側(cè)增加支撐導(dǎo)向機(jī)構(gòu)。
2.2線道系統(tǒng)
(1)更改鉸直輪的材質(zhì)及公差尺寸,延長(zhǎng)鉸直輪的使用壽命。
(2)更改線道小車支撐輥結(jié)構(gòu),增加受力面積,確保線道小車的穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)將軸承6301進(jìn)行優(yōu)化改造加工成厚壁軸承,保持軸承外徑尺寸不變,去除法蘭緣襯套,將軸承內(nèi)徑尺寸做成與法蘭緣襯套內(nèi)徑尺寸相同。
(4)更改橡膠彈簧橡膠材質(zhì),由普通橡膠改為進(jìn)口硅膠,增加彈簧的彈性及使用壽命。將彈簧支座由焊接結(jié)構(gòu)改為一體結(jié)構(gòu),采用線切割加工。
3具體實(shí)施措施
3.1升降臺(tái)系統(tǒng)
(1)針對(duì)于升降臺(tái)內(nèi)臂、外臂連接法蘭軸承經(jīng)常受沖擊損壞的問(wèn)題,將法蘭軸承座體的材質(zhì)由鑄鐵改為鑄鋼,增加軸承座體的抗沖擊性。
(2)針對(duì)于升降臂與底座連接的球面軸承經(jīng)常損壞的現(xiàn)象,將球面軸承結(jié)構(gòu)改為滑動(dòng)軸承結(jié)構(gòu),滑動(dòng)軸承材質(zhì)選用鑄銅、外形尺寸為準(zhǔn)45×準(zhǔn)57×49;軸承座根據(jù)滑動(dòng)軸承的外形尺寸以及原球面軸承的安裝尺寸重新設(shè)計(jì)。
(3)支撐導(dǎo)向機(jī)構(gòu)。支撐導(dǎo)向機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。支撐軸通過(guò)M64螺紋與升降臺(tái)拖枕連接在一起,支撐座與升降臺(tái)底座通過(guò)螺栓把合,導(dǎo)向套對(duì)支撐軸起到支撐導(dǎo)向作用,通過(guò)支撐軸的支撐導(dǎo)向作用來(lái)減少升降臺(tái)的晃動(dòng),保證車間的穩(wěn)定運(yùn)行。此結(jié)構(gòu)對(duì)升降臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行起到關(guān)鍵作用的是支撐導(dǎo)向套,此支撐導(dǎo)向套采用橡膠材質(zhì),導(dǎo)向套中間部位打斜口以便于安裝。
3.2線道系統(tǒng)
(1)改變鉸制器鉸制輪的材質(zhì),由45#鋼改為42Cr-Mo,并且對(duì)鉸制輪表面采用高能離子注入技術(shù)進(jìn)行表面硬化,提高鉸制輪的綜合力學(xué)性能及耐磨性,同時(shí)將鉸制輪的外形尺寸由準(zhǔn)(69.90~70)mm改為準(zhǔn)(70~70.05)mm,通過(guò)偏心軸來(lái)調(diào)整鉸制輪與打捆線的相對(duì)位置,提高打捆線的表面質(zhì)量。
(2)1#、4#線道小車在重力的作用下容易發(fā)生變形,并且線道小車導(dǎo)向面磨損變形以后,小車支撐輥與小車導(dǎo)向面接觸面積變小,支撐輥失去支撐作用造成定位錐頭與打捆頭定位不好,無(wú)法完成打捆線穿線動(dòng)作。針對(duì)此情況對(duì)支撐輥進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),將輥面加長(zhǎng)由原來(lái)的30mm增加到60mm,內(nèi)部結(jié)構(gòu)改為雙滾針結(jié)構(gòu),增加了支撐輥的靈活性及抗載荷能力,支撐輥與小車接觸良好。
(3)將線道用6301軸承進(jìn)行優(yōu)化改造加工成厚壁軸承,保持軸承外徑尺寸不變,去除法蘭緣襯套,將軸承內(nèi)徑尺寸做成與法蘭緣襯套內(nèi)徑尺寸相同,提高軸承的抗沖擊性。
(4)橡膠彈簧內(nèi)部彈性元件材質(zhì)由普通橡膠改為進(jìn)口硅橡膠,彈性元件的彈性增加。橡膠彈簧支座由原來(lái)的焊接結(jié)構(gòu)改為一體結(jié)構(gòu),并且使用線切割進(jìn)行加工,避免了彈簧支座開(kāi)焊現(xiàn)象的發(fā)生。
4結(jié)束語(yǔ)
摩根高速線材打捆機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)改造以后運(yùn)行狀態(tài)明顯改善,摩根公司原來(lái)的設(shè)計(jì)缺陷都在一定程度上得到了改善或彌補(bǔ),特別是升降臺(tái)系統(tǒng)增加的支撐導(dǎo)向機(jī)構(gòu),穩(wěn)定了升降臺(tái)的運(yùn)行,達(dá)到了優(yōu)化設(shè)計(jì)的目的。
作者:米廣杰 單位:泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院