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摘要:為解決國內某泵站進水池內不良流態的問題,本文運用CFD數值模擬的方法,通過在進水池內設置隔墩等手段,設計了3個優化方案。優化結果表明:隔墩能起到很好的整流作用,但因其位置、長度、數量的不同,得到的整流效果也會有差異;進水池的形狀對水的流態影響較大,特別是“急轉角”等形狀,大概率會引起脫流、漩渦等不良流態;優化方案3解決了進水池內存在的大漩渦問題,額定工況下,5#泵機組在水力損失值上相較于原方案減小了約44%。
關鍵詞:泵站;進水池;隔墩;數值模擬;漩渦
引言
泵站的進水方式可分為側向進水和正向進水。在實際工程應用中,由于環境條件的限制,一般采用側向進水的方式,但該方式常伴有漩渦、回流等不良的情況[1]。為了解決該問題,大量整流措施被提出。其中,設置導流板[2]、隔墩[3-5]、導流柵[6-7]、底坎[8-10]和立柱[10-11]等措施應用較多。國內某泵站采用了5臺潛水軸流泵機組,當所有機組同時運行時,發現有一臺機組會超功率運行,但單獨運行該機組時,該機組正常。該泵站的進水池應用了側向進水的方式,初步判定是進水池設計不合理造成的。本文應用CFD數值模擬的方法,對該問題進行了分析。
1泵站基本參數
該泵站共有5臺潛水軸流泵機組,單機流量12m3/s,設計總流量60m3/s,泵站進水池的布置如圖1所示。
2模型建立及求解器設置
為了計算的準確性,計算模型為實物1∶1建立,包括泵站3個進口閘門隔墩、側向進水池、進水流道、5臺泵機組等。為了消除出口對流道的影響,將出口向水流方向延長了直徑的5倍距離。泵站進水池計算區域如圖2所示。采用k-ε湍流模型,進水池的入口邊界條件為總壓入口,大小為1atm;每個泵機組的出口邊界條件均設置為質量流量出口,大小為單機額定流量12m3/s;壁面為靜止壁面,應用無滑移條件;液面為自由水面,設為對稱邊界條件。
3內流場數值模擬結果與分析
31流道性能計算結果
在額定流量12m3/s工況下,提取模擬計算得到5個泵機組出口斷面的壓力,根據公式計算得到1#-5#泵機組流道的水力損失分別為01223m、01291m、01219m、01391m、02419m。計算結果表明:1#-3#泵機組流道的水力損失基本一致,4#泵機組流道的水力損失稍高,5#泵機組流道的水力損失表現異常。這與5臺機組同時運行時,5#泵機組運行不正常的情況相符。
32流道流線分析
在額定流量工況下,進水池內部速度流場如圖3所示。模擬計算結果表明,5#泵機組前進水池內有一個直徑很大的漩渦,該漩渦幾乎堵住了5#泵機組的進水,造成該泵機組流道的堵塞,且該漩渦也直接影響了4#泵機組的進水條件,在進水池中靠近4#泵機組的流道內也出現了流道堵塞的現象。在5#泵機組前的大漩渦后,形成了一個反向漩渦,該反向漩渦同時也占用了閘門前的整個流道。這個現象和前文計算的流道水力損失結果相呼應。
4優化模型數值計算
41優化方案
1數值計算針對5#泵機組前的大漩渦,考慮在進水池內圖3進水池流線圖增加3個“L”形的隔墩整流,隔墩厚度為06m,高度至常內澇水位。具體位置及形狀如圖4所示。該方案求解器的設置與原方案一致。在額定流量12m3/s工況下,1#-5#泵機組流道的水力損失分別為01252m、01565m、01257m、01181m、01696m,雖然4#、5#泵機組的水力損失有所下降,但2#泵機組的水力損失卻有所提升。優化方案1流場如圖5所示,可以看出,5#泵機組進水池內的大漩渦依然存在,僅比原方案的直徑小一點,但該漩渦對4#泵機組的影響較小。針對以上現象,可以得出以下3點猜測:(1)隔墩在該進水池內一定程度上起到了導流的作用;(2)隔墩過長或者空間位置不對,導致水流分配不均,引起了2#泵機組水力損失的增加;(3)轉角1處的形狀至關重要,對5#泵機組進水池內大漩渦的形成起到了關鍵的作用。
42優化方案
2數值計算針對優化方案1得出的猜測,對進水池做出了以下幾點修改:(1)加大倒角2處的圓弧半徑,在倒角1處增添一個圓弧倒角;(2)縮短了隔墩2、隔墩3的長度,并更改了3個隔墩的空間位置,具體的更改情況如圖6所示。該方案求解器的設置與原方案一致。在額定流量12m3/s工況下,1#-5#泵機組流道的水力損失分別為01128m、01246m、01255m、01556m、01432m。相較于原方案,優化方案2的5#泵機組在水力性能上提升了不少,其他4個泵機組的水力損失基本一致。優化方案2的流場如圖7所示,可以看出,水流在倒角1處平滑過渡,但由于該處流道截面較小,導致該處水流速度較快。4#泵機組水力損失較高,這是由于該機組同時受到從隔墩1和隔墩2處沖出水流的共同作用。5#泵機組進水池內的大漩渦基本消除,閘門前的漩渦直徑也有所減小。
43優化方案
3數值計算優化方案3在優化方案2的基礎上做出了以下幾點修改:(1)加大倒角1處的圓弧半徑;(2)隔墩1形狀和位置不變,去掉了隔墩3;(3)隔墩2朝隔墩3方向移動了一段距離,并加大了隔墩的圖6優化方案2模型圖7優化方案2流線圖弧度。優化方案3具體的更改情況及與優化方案2的三維模型對比如圖8所示。該方案求解器的設置與原方案一致。在額定流量12m3/s工況下,1#-5#泵機組流道的水力損失分別為011m、01298m、01428m、01359m、01355m。相較于其他方案,優化方案3各機組在水力性能上更優。優化方案3的流場如圖9所示,從圖中可以看出,由于增大了轉角1處的半徑,在與隔墩1的共同作用下,水流在該處的轉向表現為有序、平緩,且5#泵機組進水池內未出現原方案的大漩渦,能給5#泵機組提供良好的進水條件。隔墩2起到了良好的導流、整流作用。優化方案3的進水池能夠給5臺泵機組提供優異的進水流態,水力性能良好。
5結論
本文以國內某泵站為研究對象,運用數值模擬的方法對已有進水池結構進行了優化設計,得出了以下結論:(1)引起該泵站5#泵機組功率不正常的原因是側向進水池設計的不合理。進水池缺乏合適的導流措施,從而在5#泵機組前產生了直徑很大的漩渦,導致出現了流道堵塞等現象。(2)合理設置隔墩的長度、空間位置及數量能夠很好地起到導流、消除漩渦的作用。進水池的設計應該避免出現“急轉角”等不良情況。(3)優化方案3能夠給5臺泵機組提供良好的進水條件。額定流量工況下,相較于原方案,方案3的5#泵機組在水力損失模擬值上減小了約44%,其他泵機組模擬值與原泵基本一致。
作者:張坤 金雷 汪小峰 李星 單位:合肥恒大江海泵業股份有限公司 安徽省大型潛水電泵裝備技術重點實驗室