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        垃圾焚燒鍋爐的優(yōu)化改造方案淺析

        前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了垃圾焚燒鍋爐的優(yōu)化改造方案淺析范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

        垃圾焚燒鍋爐的優(yōu)化改造方案淺析

        摘要:本文針對某垃圾發(fā)電廠制備的固體回收燃料特性進(jìn)行了分析,針對燃料特性,提出了某400t/d循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐優(yōu)化改造方案,改造后的鍋爐經(jīng)過調(diào)試和試運(yùn)行,投產(chǎn)后處理效率和運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性均有較大幅度提高。

        關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;固體回收燃料;焚燒鍋爐;改造

        0前言

        近年來,國內(nèi)一些早期建設(shè)的流化床垃圾焚燒爐電廠通過采用堆放、粗破碎、除鐵、分選、細(xì)破碎等前處理設(shè)備將生活垃圾制備成固體回收燃料(下文簡稱SRF),結(jié)合原有的循環(huán)流化床焚燒鍋爐處置生活垃圾,提升了鍋爐燃燒穩(wěn)定性,污染物CO排放數(shù)值達(dá)標(biāo),但SRF與原入爐垃圾特性存在較大的差異,運(yùn)行中存在密相區(qū)超溫、排煙溫度高、連續(xù)運(yùn)行周期短等問題,本文針對SRF特性,結(jié)合循環(huán)流化床垃圾焚燒爐設(shè)計及運(yùn)行經(jīng)驗,在原鍋爐利舊基礎(chǔ)上,提出適用于SRF的循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐改造方案。

        1固體回收燃料特性參數(shù)

        該垃圾焚燒電廠的SRF制備采用垃圾分選線,分選線由垃圾堆庫、鏈板給料機(jī)、圓盤篩、主破碎機(jī)、磁選機(jī)、風(fēng)選機(jī)組成。制備的SRF主要特性參數(shù)如表1所示,將垃圾制備成SRF能夠顯著提升入爐垃圾熱值,降低金屬、玻璃含量,實現(xiàn)垃圾均值化、燃料化,利于降低垃圾焚燒污染物排放數(shù)值。該廠制備的SRF低位熱值7537KJ/kg,熱值對應(yīng)歐盟“Solidrecoveredfuels—specificationsandclasses”(EN15359-2011)中5級[1],可燃組分為廚余、橡塑、紙、木竹和紡織品,應(yīng)用基水分43.73%,應(yīng)用基灰分20.76%,入爐顆粒粒徑6mm~90mm。

        2原循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐及燃用SRF情況

        該廠原循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐于2005年投運(yùn),設(shè)計燃料為垃圾+煤(垃圾低位發(fā)熱量4426kJ/kg,煤低位發(fā)熱量5226kJ/kg),垃圾設(shè)計處理400t/d,單鍋筒自然循環(huán),單管垃圾給料,三通道布置,結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。鍋爐為中溫中壓自然循環(huán)流化床鍋爐,整體懸吊布置,爐膛為水冷膜式壁,設(shè)有2組給煤管及1組垃圾給料管,采用床下點火裝置,分離裝置采用旋風(fēng)分離器,返料裝置采用浙江大學(xué)的Loopseal型返料器,分離器后部尾部煙道內(nèi)依次布置高溫過熱器、低溫過熱器、蒸發(fā)器、高溫省煤器、低溫省煤器、二次風(fēng)空預(yù)器、高溫空預(yù)器及低溫空預(yù)器,過熱器及省煤器采用蛇形管結(jié)構(gòu),對流管束為W型彎管結(jié)構(gòu),空氣預(yù)熱器采用臥式煙氣空預(yù)器。由于SRF與原設(shè)計燃料特性差異大,該鍋爐燃用SRF過程中存在爐膛超溫、CO排放數(shù)值不穩(wěn)定、尾部受熱面積灰腐蝕嚴(yán)重及排煙溫度高等問題,針對該廠SRF特性及運(yùn)行情況,該循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐改造思路如下:(1)燃燒方面:一是合理布置爐膛內(nèi)受熱面,通過爐膛內(nèi)受熱面布置確保爐膛溫度高于850℃,保證垃圾在爐膛內(nèi)充分燃燒。二是選取適當(dāng)?shù)倪^量空氣系數(shù),確保CO穩(wěn)定燃盡。三是調(diào)整布風(fēng)板截面垃圾處理量,選取適當(dāng)?shù)臓t膛煙氣流速,延長爐膛煙氣停留時間,降低爐內(nèi)垃圾不均勻造成的爐內(nèi)正壓頻率。(2)分離器后增加燃燼室延長煙氣在850℃以上溫度停留時間,提高穩(wěn)定性。(3)二次風(fēng)管采用分層均勻布置多根二次風(fēng)管方式,并適當(dāng)提高二次風(fēng)的壓力和風(fēng)速,增強(qiáng)二次風(fēng)的混合擾動。(4)垃圾給料口設(shè)置兩個,同時運(yùn)行時維持爐膛內(nèi)負(fù)壓-500Pa左右,提高燃燒穩(wěn)定性。(5)調(diào)整尾部受熱面,采用大節(jié)距順列結(jié)構(gòu)布置,設(shè)置排灰灰斗,增設(shè)在線清灰裝置,保障運(yùn)行周期。

        3循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐優(yōu)化改造方案及運(yùn)行情況

        針對現(xiàn)場運(yùn)行要求,同時考慮SRF燃燒特性,循環(huán)流化床垃圾焚燒爐優(yōu)化改造方案采用圖2結(jié)構(gòu)布置方案,主體由點火裝置、給煤裝置、垃圾給料裝置、二次風(fēng)管、水冷壁(爐膛)、鍋筒、分離裝置、返料裝置、過熱器空包墻、低溫過熱器、高溫過熱器、對流管束、高溫省煤器、二次風(fēng)空預(yù)器、低溫省煤器、一次風(fēng)空預(yù)器組成。

        3.1循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐改造方案說明

        水冷壁(爐膛)水冷上部為長方體形,下部為錐體,錐體下部為水冷布風(fēng)板,布風(fēng)板上設(shè)有一個橢圓形排渣管水冷壁錐段及中上部敷設(shè)有耐火澆筑料。爐膛中下部設(shè)置三層二次風(fēng),單層左右各設(shè)多根風(fēng)管。爐前采用三級給料方式,一級為鏈板輸送機(jī),二級無軸絞龍,三級為傾斜式入爐料管。分離器結(jié)構(gòu)尺寸按核算數(shù)值調(diào)整,滿足循環(huán)要求,分離器后增設(shè)包墻過熱器。過熱器由包墻過熱器、低溫過熱器和高溫過熱器組成,在低溫過熱器與高溫過熱間布置噴水減溫器用于調(diào)節(jié)主汽溫度。過熱器空包墻采用膜式壁結(jié)構(gòu),低溫過熱器及高溫過熱器均采用蛇形管結(jié)構(gòu),為防止磨損,過熱器蛇形管迎風(fēng)面設(shè)有防磨蓋板。省煤器為光管蛇形管結(jié)構(gòu),加焊防磨蓋板,彎頭加防磨罩。二次風(fēng)空預(yù)器布置在高溫省煤器及低溫省煤器之間,整體為臥式管箱結(jié)構(gòu),煙氣側(cè)受熱管采用全搪瓷,一次風(fēng)空預(yù)器布置在省煤器后部。一二次風(fēng)空預(yù)器空氣側(cè)均為兩回程。為解決尾部積灰導(dǎo)致的運(yùn)行周期短問題,尾部受熱面采用大節(jié)距順列布置,尾部受熱面結(jié)構(gòu)參數(shù)如表2所示。對改造方案進(jìn)行核算[2],額定垃圾處理量為490t/d,核算工況數(shù)據(jù)如表3,鍋爐蒸發(fā)量37.8t/h,爐膛出口溫度872.6℃,爐膛平均流速3.8m/s,鍋爐排煙溫度171℃,鍋爐效率78.2%。

        3.2循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐改造運(yùn)行情況

        鍋爐運(yùn)行主要參數(shù)為垃圾處理量、鍋爐蒸發(fā)量、上層二次風(fēng)處爐膛溫度、爐膛出口溫度、爐膛出口氧量、減溫水量,在鍋爐優(yōu)化改造完成后,主要運(yùn)行參數(shù)與校核值對比見表4。在鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的24h內(nèi),垃圾處理量541t/d,蒸發(fā)量40.2t/h,分別高出校核值10.4%和6.3%。爐膛出口氧量7.2%。垃圾焚燒主要技術(shù)性能指標(biāo)爐膛溫度24h均值高于850℃,爐膛內(nèi)煙氣高溫停留時間2.8s。鍋爐設(shè)計給料口處爐膛壓力數(shù)值穩(wěn)定,在監(jiān)測的30分內(nèi)爐膛出口壓力最低-1082Pa,最高48Pa,均值為-512Pa,達(dá)到設(shè)計要求。圖3為鍋爐CO排放記錄,來源現(xiàn)場污染物在線監(jiān)控數(shù)據(jù),數(shù)值相對穩(wěn)定,16:41出現(xiàn)的短時CO排放數(shù)值間峰值源于給料波動,但在連續(xù)的24小時內(nèi),CO小時均值<100mg/m3。SRF循環(huán)流化床在鍋爐蒸發(fā)量40.2t/h,爐膛出口溫度881℃工況下,對鍋爐排渣管處底渣及布袋除塵處收集的飛灰進(jìn)行了測驗。表5為SRF燃燒后飛灰及底渣燒失量,燃燒效率為95.38%,SRF的燃燼度較好,鍋爐的燃燒效率優(yōu)于校核值。該鍋爐改造優(yōu)化后燃用SRF連續(xù)運(yùn)行3個月后停爐,遠(yuǎn)大于未改造前36天檢修周期,停爐主要原因為尾部受熱面堵灰結(jié)焦,鍋爐本體阻力上升,爐膛出口無法維持負(fù)壓,同時,尾部受熱面積灰后鍋爐排煙溫度上升明顯,也是停爐的主要原因,雖然提升了連續(xù)運(yùn)行周期,但仍有提升空間,后續(xù)將調(diào)整運(yùn)行措施,進(jìn)一步延長運(yùn)行周期。

        4小結(jié)

        本文針對某垃圾發(fā)電廠制備的SRF特性提出了某400t/d循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐優(yōu)化改造方案,并對改造后運(yùn)行情況進(jìn)行了跟蹤分析,在SRF處理量541t/d工況下,爐膛溫度876℃,爐膛煙氣高溫停留時間2.8s,爐膛出口氧量7.2%,過量空氣系數(shù)1.52,爐膛出口基本無正壓,CO排放值小于100mg/m3,化學(xué)未燃燒損失為0.39%,燃燒效率95.38%,鍋爐主要性能指標(biāo)優(yōu)于設(shè)計值。循環(huán)流化床垃圾焚燒爐的技術(shù)改造和成功運(yùn)行表明,改造的思路和采取的技術(shù)措施是合理可行的,取得的經(jīng)驗為日后新建垃圾焚燒發(fā)電廠或?qū)εf廠設(shè)備進(jìn)行改造提供借鑒。

        參考文獻(xiàn)

        [1]蔣旭光,吳磊,李曉東,嚴(yán)建華,鄧小兵.固體回收燃料焚燒技術(shù)的研究現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].環(huán)境污染與防治.2018(10):1181-118.

        [2]岑可法,倪明江,駱仲泱,嚴(yán)建華,池涌,方夢祥,李絢天,程樂鳴.循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計與運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,1998:162-228.

        作者:劉得楗 陳俊 蔡永祥 單位:南通萬達(dá)能源動力科技有限公司

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