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        淺析烘絲工藝參數(shù)的優(yōu)化

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        淺析烘絲工藝參數(shù)的優(yōu)化

        從感官質(zhì)量評(píng)吸結(jié)果看,當(dāng)蒸汽壓力在0.15MPa時(shí),主要缺點(diǎn)是香氣顯沉悶,香氣量不足。當(dāng)蒸汽壓力在0.35MPa時(shí),主缺點(diǎn)的香氣顯粗糙,口感顯干燥,刺激性較大,特別是喉部壓力較明顯,余味不干凈。當(dāng)蒸汽壓力在0.25MPa時(shí),其香氣質(zhì)和香氣量明顯優(yōu)于前者且雜氣較少,刺激性小,余味較舒適。同時(shí),當(dāng)蒸汽壓力在0.25MPa時(shí),隨著熱風(fēng)溫度的升高,其感官質(zhì)量有上升的趨勢(shì)。

        烘絲熱風(fēng)溫度和熱風(fēng)風(fēng)速對(duì)物理性能和內(nèi)在品質(zhì)的影響

        從表2可以看出,在熱風(fēng)溫度一定的情況下,隨著熱風(fēng)風(fēng)速的增加,填充值呈下降的趨勢(shì);同時(shí),整絲率也呈下降的趨勢(shì),而含末率則呈上升的趨勢(shì)。從感官質(zhì)量評(píng)吸結(jié)果看,當(dāng)熱風(fēng)溫度一定時(shí),熱風(fēng)風(fēng)速的變化對(duì)感官質(zhì)量無明顯的變化。

        熱風(fēng)風(fēng)速和工作蒸汽壓力對(duì)物理質(zhì)量和內(nèi)在品質(zhì)的影響

        從表3可以看出,在熱風(fēng)風(fēng)速一定的情況下,隨著工作蒸汽壓力的增加,填充值呈上升的趨勢(shì),整絲率呈下降的趨勢(shì),含末率則呈上升的趨勢(shì)。從感官質(zhì)量評(píng)吸結(jié)果看,當(dāng)蒸汽壓力在0.15MPa時(shí)香氣沉悶,雜氣略顯,當(dāng)蒸汽壓力在0.35MPa時(shí)香氣顯粗糙,刺激變大,余味不干凈。當(dāng)蒸汽壓力在0.25MPa時(shí)其香氣和其他感官指標(biāo)都較明顯優(yōu)于前者。綜合上述測(cè)試結(jié)果,從物理質(zhì)量的角度,特別是從內(nèi)在品質(zhì)著眼,工序工藝運(yùn)行控制參數(shù)最后確定為:烘絲工作蒸汽壓力0.25MPa,熱風(fēng)溫度120℃,熱風(fēng)風(fēng)速0.5m/s。

        優(yōu)化后工序工藝運(yùn)行控制參數(shù)的應(yīng)用

        以上述優(yōu)化參數(shù),重復(fù)以上測(cè)試,并對(duì)煙絲的物理質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比(表4)。以批量的形式生產(chǎn)追蹤至成品產(chǎn)生之后,再和現(xiàn)有正常生產(chǎn)的成品煙進(jìn)行感官質(zhì)量的對(duì)比評(píng)吸(表5)。從表4可以看出,采用新的運(yùn)行控制參數(shù),出柜的填充值、整絲率、含末率、煙絲轉(zhuǎn)換率有明顯的改善。從表5感官質(zhì)量評(píng)吸結(jié)果看,不論從香氣、雜氣、刺激性、改進(jìn)后的產(chǎn)品均比現(xiàn)有的產(chǎn)品有所提高,余味沒有明顯的變化,但表現(xiàn)略有不同,改進(jìn)前余味主要是口腔略有殘留及收斂感,改進(jìn)后主要表現(xiàn)略有干燥感。圖1是采用優(yōu)化后的工藝參數(shù)和現(xiàn)有的工藝參數(shù)進(jìn)行比較后的煙葉單箱消耗對(duì)比圖,通過工藝參數(shù)的優(yōu)化調(diào),煙葉原料單箱消耗下降0.42kg/箱,取得了較明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

        烘絲工作蒸汽壓力(筒壁壓力),熱風(fēng)溫度、熱風(fēng)風(fēng)速對(duì)煙絲填充值、整絲率、含末率及卷煙內(nèi)在品質(zhì)均有不同程度影響。采用較高溫度的處理加工強(qiáng)度,既提高了煙絲的物理質(zhì)量,而且有效改進(jìn)和提高了產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)。采用優(yōu)化后工序工藝運(yùn)行控制參數(shù),煙絲的填充值和結(jié)構(gòu)有較明顯的改善,煙支的單重下降了6mg/支(單箱下降0.30kg/箱),煙葉原料消耗下降0.42kg/箱,取得了較明顯的經(jīng)濟(jì)效益。(本文作者:廖章平 單位:廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司)

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