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[摘要]針對目前煤炭人工控制裝車,自動化水平較低且易造成裝載量不合理的現(xiàn)狀,設(shè)計一套以PLC為控制核心的煤炭自動裝車控制系統(tǒng),并利用工控機作為上層監(jiān)控核心設(shè)備。系統(tǒng)可實現(xiàn)無人干預(yù)下的自動裝煤,且可實現(xiàn)裝載量恒定,有效解決目前裝車中超載以及虧載的問題。應(yīng)用測試表明,系統(tǒng)具有自動化控制、可靠性高、安全經(jīng)濟的優(yōu)勢,可為企業(yè)增加可觀的經(jīng)濟效益。
[關(guān)鍵詞]煤礦;裝車;控制系統(tǒng);自動化;PLC
引言
煤炭作為我國的基礎(chǔ)能源,在我國能源結(jié)構(gòu)中占有舉足輕重的位置[1-2]。我國的煤炭資源分布并不均勻,煤炭需要由原產(chǎn)地煤場運輸?shù)饺珖鞯丶右岳?。因此,煤炭的裝載運輸就成為較為重要的一環(huán)[3]。但是,目前煤礦煤場裝車主要是人工干預(yù)下的半自動化控制,時常造成裝載量超載或者虧載的現(xiàn)象,造成很大的人力物力的浪費,給企業(yè)帶來了很大的經(jīng)濟損失。本文針對這種現(xiàn)狀,提出開發(fā)一種基于PLC控制并利用上位機進行監(jiān)控的煤炭自動化裝車控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實現(xiàn)自動控制裝車,根據(jù)實際情況調(diào)整控制裝煤流量以及裝煤量,有效實現(xiàn)準確裝煤,減少工人工作量,同時保障裝車工作安全,提升自動化水平,切實為企業(yè)增加經(jīng)濟效益。
1總體方案簡介
目前煤礦煤炭裝車多采用人工控制的半自動化方式,利用稱重系統(tǒng)邊稱重,邊人工調(diào)整,裝車人員依靠經(jīng)驗,時常造成裝載量不準確且效率低,因此,自動化定量裝煤控制系統(tǒng)成為迫切需求[4]。本文所設(shè)計的煤炭自動裝車控制系統(tǒng)主要由傳感器檢測模塊、網(wǎng)絡(luò)通訊模塊、控制模塊、執(zhí)行模塊以及上位機監(jiān)控模塊組成。該系統(tǒng)簡要工作過程為:當運煤車進入煤倉下方穩(wěn)定后,系統(tǒng)通過重量、位移等傳感器模塊采集檢測車輛信息,反饋給程序控制器,在確認車輛后,啟動給煤設(shè)備以及輸送設(shè)備,變頻器可根據(jù)給煤總量調(diào)整給煤機給煤速率,并通過皮帶秤對給煤量稱重后進入運煤車,檢測設(shè)備實時監(jiān)測裝煤量以及車廂質(zhì)量直至達到設(shè)定量,系統(tǒng)停止給煤機輸送機,實現(xiàn)自動化定量裝煤控制。系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2系統(tǒng)的整體設(shè)計
綜合考慮了煤礦的復(fù)雜運行環(huán)境、煤礦運作對安全性、可靠性的嚴格要求以及開發(fā)成本等多方面因素,選用在工業(yè)控制中開發(fā)技術(shù)已十分成熟的PLC作為煤炭裝車自動化控制系統(tǒng)開發(fā)的基礎(chǔ),并利用上位機作為監(jiān)控系統(tǒng)核心設(shè)備,實現(xiàn)系統(tǒng)的可視化、在線監(jiān)測控制功能。控制系統(tǒng)的硬件設(shè)備包括PLC、變頻器、工控機、通信設(shè)備線路等。該系統(tǒng)PLC選用德國西門子公司設(shè)計生產(chǎn)的中型S7-300系列,CPU選擇功能較為穩(wěn)定且強大的CPU315-2DP,該系列PLC采用模塊化設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,適用各種工業(yè)環(huán)境。變頻器則選用ABB公司生產(chǎn)制造的ACS800-11型,對給煤機電機工作電源的頻率進行轉(zhuǎn)換與調(diào)整,以達到對給煤量的變頻控制[5]。系統(tǒng)通過變頻器與PLC的配合,實現(xiàn)對電機的安全高效控制。系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。
2.1自動裝車控制設(shè)計
煤炭自動裝車過程中,首先車廂駛?cè)朊簜}下部,在軌道衡上停車,位移傳感器檢測到車廂停止平穩(wěn)后,系統(tǒng)采集并讀取到位移信息,開始動作,啟動給煤機以及皮帶輸送機輸送原煤進入原煤緩沖倉,系統(tǒng)控制配料系統(tǒng)配料閥卸煤,通過2臺皮帶秤配合對煤炭流量進行稱重,而后煤炭進入煤炭定量倉,定量倉通過無塵卸料裝置實現(xiàn)煤炭裝車,避免煤炭揚塵污染環(huán)境,系統(tǒng)同時設(shè)置有檢測裝置,可對車廂的煤料位置以及車廂總重量進行監(jiān)測,系統(tǒng)可以根據(jù)車廂煤料高度以及車廂總重量,由PLC給出指令到變頻器,再由變頻器實現(xiàn)對給煤機電機轉(zhuǎn)速的控制,調(diào)節(jié)給煤速率,實現(xiàn)自動化定量裝煤。目前在實際裝煤工作中,依據(jù)操作人員經(jīng)驗?zāi)繙y或根據(jù)車廂重量控制給煤機給煤量,因此存在裝煤不準確,手動操作卸煤容易發(fā)生重量沖擊的現(xiàn)象,對車廂造成損傷。針對目前存在的不足,并結(jié)合變頻調(diào)速原理,設(shè)計了給煤機的調(diào)速控制模塊,可實現(xiàn)對給煤機轉(zhuǎn)速的連續(xù)平穩(wěn)控制。在控制過程中,根據(jù)車廂位移傳感器采集的信息以及重量信息,獲得煤料的高度、重量信息,經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換,傳遞給控制器,控制器通過PID控制與設(shè)定量進行比較得出控制信號,經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)化,控制給煤機轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)給煤流量的調(diào)整,同時協(xié)調(diào)控制配料閥以及卸料閥,實現(xiàn)安全準確裝煤。系統(tǒng)控制原理如圖3所示。
2.2狀態(tài)監(jiān)控設(shè)計
利用上位機對系統(tǒng)工作狀態(tài)進行監(jiān)控。狀態(tài)監(jiān)控包括對運行現(xiàn)場、控制過程以及系統(tǒng)設(shè)備安全情況的監(jiān)測與報警,有效保障生產(chǎn)安全。運行現(xiàn)場監(jiān)測利用視頻對系統(tǒng)運行情況、裝載情況進行監(jiān)測;系統(tǒng)設(shè)備的監(jiān)測包括對給煤機電機、皮帶輸送機電機溫度與電流監(jiān)測、變頻器故障信號監(jiān)測;控制過程監(jiān)測則包括對運行過程中電動機等電氣設(shè)備轉(zhuǎn)速、電流、功率執(zhí)行情況,各輔助設(shè)備包括配料系統(tǒng)閥門、卸料系統(tǒng)參數(shù)的監(jiān)測。狀態(tài)監(jiān)測主要通過傳感器,檢測設(shè)備測點位置的溫度和電流等相應(yīng)信號模數(shù)轉(zhuǎn)換后,經(jīng)過數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊處理,由通訊模塊傳輸?shù)娇刂破?,監(jiān)測模塊判斷設(shè)備的運行狀況,同時將監(jiān)測情況在線顯示。
3網(wǎng)絡(luò)通信
PLC作為煤炭裝車自動化控制系統(tǒng)的核心,利用現(xiàn)場總線技術(shù)實現(xiàn)與其他設(shè)備之間的連接與通訊。PLC與變頻器通過PROFIBUS-DP完成連接并實現(xiàn)主從通信。系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測模塊對監(jiān)測點模擬量信號進行檢測、采集,由通訊擴展模塊送至PLC控制器進行數(shù)據(jù)預(yù)處理、運算,判斷狀態(tài)正常與否,在異常情況下啟動聲光報警。上位機通過以太網(wǎng)通信協(xié)議實現(xiàn)與PLC連接通訊。
4軟件程序設(shè)計
PLC作為煤炭裝車自動控制系統(tǒng)的核心設(shè)備,利用西門子公司的STEP7開發(fā)工具對其進行開發(fā),采用工程技術(shù)人員較易掌握的LAD(梯形圖)進行程序編寫,通過PLC通訊模塊,實現(xiàn)對裝車設(shè)備運行過程中產(chǎn)生的模擬量、數(shù)字量狀態(tài)參數(shù)進行組態(tài),實現(xiàn)數(shù)據(jù)接收,而后進行轉(zhuǎn)換處理、運算,并給出控制指令。利用較為節(jié)能高效的變頻技術(shù)完成對電機的平穩(wěn)控制以及速度調(diào)整。在STEP7中完成對軟件程序的測試與調(diào)整工作。上位機監(jiān)控系統(tǒng)利用工控機作為核心設(shè)備,選用國產(chǎn)組態(tài)王(kingview)軟件,實現(xiàn)對設(shè)備組態(tài)。組態(tài)王軟件專門用來開發(fā)監(jiān)控系統(tǒng),在工業(yè)控制領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,系統(tǒng)功能強大,成本較低,結(jié)構(gòu)簡單,根據(jù)實際生產(chǎn)需要完成了系統(tǒng)監(jiān)測界面的圖形化設(shè)計、數(shù)據(jù)庫構(gòu)建、動畫連接,同時進行了測試與調(diào)試??刂葡到y(tǒng)主程序軟件流程如圖4所示。
5結(jié)語
本文設(shè)計了一種針對煤炭生產(chǎn)企業(yè)裝車的自動化控制系統(tǒng),完成了對系統(tǒng)整體方案設(shè)計以及具體實現(xiàn)過程的介紹。系統(tǒng)可實現(xiàn)對煤炭裝車的自動控制、定量裝煤、變頻節(jié)能調(diào)速等功能,工作人員可實時在線監(jiān)控煤炭裝車過程。同時,系統(tǒng)自帶報警功能,在系統(tǒng)發(fā)生故障時,可實現(xiàn)預(yù)警作用。對系統(tǒng)進行了測試,測試結(jié)果表明,該系統(tǒng)功能穩(wěn)定,預(yù)期效果良好。預(yù)計該系統(tǒng)的應(yīng)用,可大大提高煤礦裝車的自動化程度,保障煤礦的安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行,同時可以減少煤塵污染,保護煤礦的財產(chǎn)安全與工人的生命健康,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
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作者:宋志宏 單位:大同煤礦集團有限責任公司