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摘要:分析煤礦皮帶機電控故障問題,針對性的指出相關的優化方案,為此后煤礦皮帶機電控系統的優化工作提供更多的借鑒依據。指出了煤礦皮帶機電控系統的故障原因,細化故障類型,在遵循控制原理的基礎上提出變頻與系統優化改造方案。將優化后的方案進行實例應用,效果良好,可以有效改善運行期間的故障問題,提高運行效率,確保安全運行,為企業帶來更多的經濟利益。
關鍵詞:煤礦皮帶機;電控系統;故障;優化方案
1煤礦皮帶機電控系統故障原因
電氣故障與機械故障屬于煤礦皮帶機電控系統常見的故障因素,其中電氣故障為主要原因。當皮帶機電控系統無法正常運行時,其導致的緊急停車會嚴重影響企業的正常生產,降低生產效率。而焊接點與插件屬于誘發電控系統故障的關鍵因素,在長期使用過程中,電控系統的零件會出現不同程度的磨損,以致影響了機器的實際運行效率,此時若得不到及時維修與調整,則會導致設備無法正常運轉。同時,受煤炭濕度以及皮帶阻力的影響,電控系統的穩定性較差,極易因皮帶振動而導致煤屑灑落或跑偏問題。除此之外,實際生產后,皮帶機根據司機的操作實現啟動至加速的過程,期間皮帶運行時間受限,電壓系統穩定性較差,極易引發故障問題[1]。
2煤礦皮帶機電控系統故障解決對策
一方面應檢查傳感器,電控系統在發生故障問題后,應立即停止運行,檢修人員及時檢查傳感器的狀態,并進行相應的維護與檢修;另一方面應檢查磁力啟動器,若傳感器未發現故障問題,應及時檢查磁力啟動器,通過吸合現象判斷其故障原因。若表現出直接停車或者不吸合問題時,則表明磁力啟動器的開口控制回路存在故障問題。顯示器雖然會顯示故障信號,但卻表現出吸合狀態,此時檢修人員應全面檢查入口與松閘位置的開關,并進行詳細分析記錄。當若檢查傳感器與磁力啟動器均未發生故障問題時,則進行全面的故障分析與排查,比如膠帶低速打滑會導致機器無法正常運行,此時應及時調整皮帶機的運行速度[2-4]。
3煤礦皮帶機電控系統的改造方案
3.1控制原理
一方面是優化主控部分,即煤礦皮帶機的核心部分。系統配備壓力傳感器、位置傳感器、驅動滾筒以及清掃器等組件。利用高性能矢量控制的變頻器有效控制電控系統,順利完成皮帶機的運輸堆料工作,此時變頻器有效監測日常的工作狀態,并通過加速電流控制模式在顯示器內展現皮帶機的運行狀態,實現各個工作流程的有效監控。在每一節皮帶的下方安裝壓力傳感器,當煤炭運輸量超出標準值時,PLC控制器迅速接受壓力開關閉合的信號,并根據程序查找超載機器,處理多余的堆料。當皮帶運輸機出現跑偏問題時,應在皮帶機的左右位置設置開關,當跑偏后,PLC控制器促使驅動滾筒矯正,使其恢復正常的運行模式[5]。另一方面應做好設備運行優化工作,通過配置操作面板顯示設備的運行參數,選擇直流調速裝置,以有效控制電機啟動,全面掌握調速過程。
4新查莊煤礦礦用皮帶機變頻電控系統的應用
4.1原有皮帶機電控系統控制情況
新查莊煤礦采用DX3型皮帶機,其中帶速為2.5m/s,帶寬為1000mm,設計運輸能力為700t/h。配用電機功率為3×250kW,電壓為660V,且皮帶機的輸送長度為890m。皮帶機通過皮帶與滾筒間的摩擦力驅動皮帶運行,初期投入費用較低但需要較大的維修成本,且皮帶機設于回風巷內,因并未做好液力耦合器的維護工作而導致漏油問題,存在較大的安全隱患問題[6]。
4.2系統改造方案
4.2.1主控系統改造
將原控制方式改為變頻電控模式,利用3臺高性能矢量控制變頻器控制3臺電機,構成主從驅動系統,并利用傳感設備采集電控系統的運行狀態信息,配合系統有效實現保護功能,完成工藝控制。主控系統采用性能可靠且技術先進的可編程控制器,配備控制組件與多種檢測設備,以有效完成設備閉鎖、速度閉環等控制工作。司機利用可操作控制臺按鈕控制皮帶運輸機的運行模式,利用人機界面與指示燈了解皮帶運輸機的運行狀態參數,設定運行模式與參數信息。
4.2.2變頻系統改造
同時還應完成變頻系統的改造工作,采用單機驅動、制動單元以及制動電隊的方案。采用690V低壓變頻器,并在控制單元中配備Vacon系統總線模塊、通訊模塊以及配碼盤模塊,以有效接收電機速度的反饋信號,精準控制電機的運行狀態。運輸皮帶較長,存在較多的傳動點,為了有效平衡整個皮帶的張力系統,應采用“助力點”方式確保運行,且各傳動點之間應保證轉矩平衡與速度同步。為了實現各傳動點的主/從控制,應利用Vacon系統總線實現主/從控制,通訊速率必須達到12Mbit/s。各單機應采用制動電阻與制動單元的運行方式,做好快速停車與發電能耗處理工作。Vacon系統與變頻器功率相等,可以達到250kW的制動要求,促使皮帶正常運行。為了確保皮帶正常停車,還應在主回路停電的基礎上,繼續控制變頻器,確保皮帶機安全停車。
4.3改造效果
4.3.1系統特點
(1)本電控裝置可以任意設定皮帶的起動時間與運行速度,避免了直接起動帶來的機械沖擊問題;(2)便于更換皮帶,且可以結合現場煤量情況降頻使用,具備明顯的節能效果;(3)主控系統可以實時監測皮帶機的運輸速度,避免了電機過流與溜車問題;(4)可以利用變頻器完成電機啟動,實現長時間的低速運行,具備明顯的節能效果;(5)系統具備全面監測故障功能,可以實現對過電壓、過電流以及短路等狀態的保護;(6)具備低速驗帶功能。
4.3.2經濟效益
首先具備節約電能的效果,改造后的皮帶機電機功率為3×250kW,平均每天運行12h。原設計采用直接啟動模式,且啟動后全速運行,但井下煤倉煤量較少,以致皮帶上煤量不足,浪費了電能,缺乏經濟性。變頻器可以實現電機的變頻調速,確保其根據實際煤炭運輸需求設定輸出頻率,降低了電機的轉速,可以確保皮帶運輸速度與井下煤倉煤量的匹配度,在降低電機電壓與電流的基礎上,減少了能源消耗量,節約了10%~15%的電能。其次可以節省維修費用,原設計采用電機直接起動模式,無法及時調速,起動瞬間會對電網、傳動機械以及電機設備產生較大的沖擊力,加劇了機械設備的磨損,縮短了使用壽命,增加了停產檢修次數。同時,直接起動會導致開關、真空接觸器等設備的頻繁更換,增加了維修費用,且停產檢修也會損失大量的煤炭產量[7-8]。而通過改造變頻器可以實現皮帶機的軟啟動,不會對電網與機械傳動設備造成沖擊,延長了設備的使用壽命。自設備投入使用后,運行穩定,除了正常維護外,并未發生明顯的停車檢修問題,為企業節省了大量的維修成本。最后減少了人力資源的使用量,也降低了設備的維護量。變頻器屬于電子器件的集成,其可以將機械壽命轉化為電子壽命,降低了設備的維護量。且通過變頻器的軟啟動可以減少皮帶機械部分的維修量,無需配備較多的維修人員。同時,變頻器的操作流程比較簡單,且運行安全穩定,企業只需每班配置一名值班人員即可,節省了大量的人力資源投入成本,也提升了煤炭的生產效率。
5結束語
煤礦皮帶機屬于煤礦生產中的基礎使用設備,運行期間受到電氣等多種因素的影響,以致很容易出現系統故障問題。在發生故障后,工作人員應詳細檢查磁力啟動器與傳感器設施,在結合實際生產情況的基礎上優化改造電控系統,在降低皮帶機故障發生幾率的基礎上,切實提高其運行效率。
作者:李朝印 單位:山西汾西礦業 (集團) 有限責任公司曙光煤礦