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摘要:SJ型葉片加料機的散熱器采用全開或全閉方式進汽,瞬間沖擊和受熱不均易造成散熱器損壞,增加維修成本;且加料機出口物料溫度、水份波動較大,不能滿足煙葉的生產工藝要求。為此,文章對SJ型加料機的散熱器控制系統進行了改進,提高了產品工藝指標的控制精度,降低了散熱器損壞造成的維修費用。
關鍵詞:加料機;散熱器;控制系統;改進
加料機位于煙片處理段,對切片回潮后的煙片進行處理,進一步地調整葉片的溫度和含水率,以滿足切絲工藝的要求;同時,按配方要求及用量比例,均勻地將配好的料液施加在葉片上[1]。
1SJ型加料機的結構、工作原理及工藝要求
SJ型加料機主要由進料室、出料室、機架、滾筒、循環熱風及排潮系統、傳動裝置、機上管路、加料裝置、機上布線等組成[2]。在這里只介紹其通過散熱器的熱風循環系統及其控制(見圖1)。為循環利用后室的熱風、蒸汽,在滾筒上方設置了圓形風管將前室和后室聯接起來,由循環風機帶動熱空氣、蒸汽在風管內流動。循環風管上裝有溫度傳感器,用于檢測及控制熱風溫度,在溫度控制過程中要求出口溫度波動范圍在±5℃,出口水份的波動范圍根據具體的煙葉工藝指標確定。設備的生產過程分為預熱階段、生產階段、排料階段和清洗階段,這里只對預熱和生產階段散熱器的工作過程做介紹。預熱的目的是防止蒸汽在回潮筒內壁上驟冷凝結成水滴,導致煙片水份不均勻。在預熱階段中,主傳動電機M1(滾筒)運行,循環風機M2工作于高速大風量狀態,氣動薄膜閥Q1接通,散熱器加熱空氣,預熱滾筒。其余各閥均截止,預熱階段無來料。預熱時間為15~20min,滾筒溫度達到50℃時,設備自動轉到生產階段。在此過程中,還要進行料液的預填充。在生產階段,主傳動電機M1運行,循環風機M2工作于低速小風量狀態,氣動薄膜閥Q1、Q2接通,蒸汽噴管、散熱器均工作。
2存在的問題
1)控制散熱器的氣動薄膜截止閥在使用過程中是全開或全關的。在剛開機時散熱器的薄膜截止閥打開,瞬間大量高壓蒸氣對散熱器造成較大沖擊。2)開機前散熱器溫度較低,在開機后氣動薄膜截止閥打開,大量的高溫蒸氣進入,散熱器內的冷凝水還未及時排除,散熱器散熱片因熱脹冷縮而易發生崩裂。3)在生產過程中,因葉片加料機出口煙葉溫度波動,需調節氣動薄膜截止閥的開關,以控制葉片加料機筒體溫度,保證煙葉溫度。然而,動作過于頻繁會造成蒸氣對散熱器的多次沖擊。氣動薄膜截止閥的突然開與關,會使出口水份和溫度不穩定,影響工藝質量。由于氣動薄膜截止閥只有開和關兩種狀態,沒有蒸氣流量的控制功能,因此不能及時自動控制散熱器蒸氣進入流量,致使蒸氣進入散熱器過多、過快,對散熱器造成了沖擊,縮短了散熱器的使用壽命,影響了產品的工藝質量。
3解決措施
1)將原有的散熱器控制閥由氣動薄膜截止閥改為帶電氣定位器的氣動薄膜調節閥[3],使其具有連續的開度調節能力,減少蒸汽對管道的沖擊破壞,穩定出口水份(見圖2)。2)改進SJ型加料機散熱器的控制系統程序,使其具有連續調節能力,具體過程是,預熱開始時采用500s步進時間增加散熱器薄膜調節閥開度,禁止PID調節器工作。程序控制預熱開始計時,時間到達后,PID調節器開啟自動控制,葉片加料機進入預熱狀態。當葉片加料機轉入生產狀態時,禁止PID調節器工作,固定閥門開度,并一直保持至生產結束[4]。葉片加料機筒體停機再次啟動時,仍然有一個散熱器預加熱過程。葉片加料筒體未停機且處于預熱或待機狀態,投入PID以保持筒體溫度。
4效果驗證
此次對散熱器控制系統的改進,杜絕了散熱器被擊穿的問題,提高了設備的穩定運轉率,節約了維修資金,提高了葉片加料物料水分和溫度的控制精度,保障了產品內在質量。
參考文獻:
[1]谷朋陽,朱冬雪,褚紅燕,等.基于散熱器控制系統的仿真模擬研究[J].自動化與儀表,2018,33(9):15-18+22.
[2]覃光鋒.散熱器智能控制系統的設計[J].裝備制造技術,2017(5):74-77.
[3]國家煙草專賣局.卷煙工藝規范[M].北京:中國輕工業出版社,2016.
[4]廖常初.S7-300/400PLC應用技術[M].北京:機械工業出版社,2016.
作者:唐光雄 覃剛 郭偉 李林 馮宇 單位:四川中煙工業有限責任公司什邡卷煙廠