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摘要:分析局部溫度變化給機床幾何精度帶來的危害,制定改進措施,解決因局部溫度變化影響機床工作性能和加工質量的問題。
關鍵詞:線膨脹系數;環形導軌副;熱變形
0引言
在設備的日常維修中,時常遇到看起來運行正常,常規檢查機床的幾何精度、定位精度等均符合標準,但是加工出來的產品卻是不合格的狀況,給設備維修人員帶來不小的困擾。如何分析判斷這類故障,找出解決的措施,盡快恢復機床的正常生產,是設備維修管理人員的應盡職責。
1某機加廠案例
某單位一臺長期使用的C5225立車,在加工一批精度要求較高的產品時,首件檢驗的平面度超差。維修人員對機床電氣控制系統、各項基本機械精度、定位精度進行了檢測,結果均合格,但是產品的平面度卻始終超差。具體狀況是:從外向中心車出的平面總是中間凹0.08mm左右,而從中心向外車出的平面總是中間凸0.08mm左右。再次對該設備做細致檢查,包括機床的基本機械精度、定位精度、重復定位精度,開油泵后工作臺浮升量,液壓系統的工作狀況,機床的機械性能等方面,都進行仔細檢查并記錄各項數據,結果確實未發現明顯異常,設備似乎沒有問題。在機床上裝卡一件盤類工件,從外向中心將圓盤形工件的上平面精車一刀,送到檢查站檢測,結果是中間凹0.09/2000;重新上機床,由中心向外再將上平面精車一刀,送到檢查站檢測,結果是中間凸0.08/2000。從加工檢驗數據上來看,不僅平面度超差,而且凸凹形狀也不一致。
2分析驗證
2.1橫梁、滑枕未下滑
通過對產品加工過程分析后,觀察到這種狀況只有當刀具總是“越車越多”時才會發生。據此假設有以下可能狀況:①在切削過程中,機床的橫梁隨著刀架的移動而逐漸傾斜或有下滑狀況;②在切削過程中,機床刀架的滑枕因某種原因而逐漸下滑。對以上兩種可能性進行驗證:①用2個百分表同時監測橫梁兩端是否在車削過程中發生傾斜或下滑,將百分表的磁性底座吸附在立柱上,表頭抵在橫梁上端,將表的讀數調零(圖1);②再用1個百分表監測滑枕是否在車削過程中發生下滑,將百分表的磁性底座吸附在刀架的滑枕上,表頭抵在刀架的滑座上端,將表的讀數調零(圖2)。試驗結果顯示:在產品加工過程中,3個百分表變化值均為零,表明橫梁和滑枕都比較穩定,未出現傾斜、下滑等問題。
2.2工作臺抬升
通過進一步分析,認為在整個車削過程中,假如是工件在逐步抬升,同樣也會出現“越車越多”的現象,于是再次做了如下試驗:①將百分表的磁性底座吸附在刀夾上,表頭抵在工作臺表面上任意一點,將表的讀數置零(圖3);②記錄百分表在工作臺上的位置后,將刀架水平移動離開工作臺,保持刀架的高度不變;③開動工作臺運轉,在1h后停下;④將刀架水平移動回原百分表置零處,查看百分表讀數,結果為+0.09mm。試驗結果表明,工作臺在持續的運轉過程中確實存在逐步抬升的問題,而這一現象應該是工作臺或底座部分的高度發生了變化。根據專業常識分析推斷,在運轉過程中工作臺或底座如果是逐步抬升,那么它們在靜止期間應該會逐漸沉降。即運轉時工作臺是逐步抬升,靜止時工作臺逐漸沉降。進一步驗證,保持百分表位置不動,油泵開著,工作臺停止狀態。每隔20min查看一次百分表讀數,結果在1h后,百分表讀數基本回零。試驗結果顯示,工作臺在運轉過后的停止期間,確實存在逐步下降復原的現象。
2.3導軌副超溫
針對上述現象分析,很可能是因為機床工作臺在連續的高速運轉后,因摩擦發熱使環形導軌副的溫度產生較大變化,造成工作臺和底座發生了熱變形引起的。但這需要搞清楚環形導軌副的溫度是否有變化,和變化的程度究竟有多大。為了驗證這一問題,用紅外線測溫儀進行了檢測和記錄。打開底座和工作臺的相關蓋板,對兩環形導軌背面附近的溫度進行檢測:①工作臺運轉前的平均溫度約為20℃,接近環境溫度;②工作臺按照加工要求的速度運轉1h后停下測溫,平均溫度約為37℃;③油泵開著,工作臺停止運轉,1h后測溫,約為21℃,比較接近環境溫度。試驗結果表明,工作臺的環形導軌副的溫度確實產生了變化,變化值約17℃,明顯超出了機床允許值。
2.4溫度穩定后試加工合格
當工作臺連續運轉一定時間,溫度和熱變形趨于穩定后,再開始加工。按照這一推理進行驗證:①在工作臺上裝卡好待加工的工件;②將百分表的磁性底座吸附在刀夾上,表頭抵在工件表面上任意一點,將表的讀數置零;③記錄百分表在工件上的位置后,將刀架水平移動離開工件,保持刀架的高度不變;④開動工作臺運轉,每隔20min停下,測量一次上升量;⑤檢查結果發現,約2h后工件不再上升;⑥緊接著從外向內精車工件平面,送檢后確認平面度合格;⑦按同樣的方法從內向外精車,工件平面度檢驗也是合格。這一試驗充分證明,該設備故障是由局部溫度變化引起的。
3故障排查及解決措施
設備故障原因確定后,制定排查方案,重點檢查環形導軌副的潤滑冷卻系統。通過檢查發現,該機床的液壓站有粗過濾器和精過濾器兩套濾油裝置,其中精過濾器堵塞嚴重,流出的潤滑冷卻油量太小,而且這種老式機床沒有安裝油冷機,造成長時間運轉后潤滑油溫度明顯升高。解決措施:明確了具體的故障點后,采購更換了一個帶油路堵塞報警裝置的新型過濾器,適當增加潤滑冷卻油的供給量;加裝了一臺油冷機,型號MC0-20D/G-01B,制冷功率2kW,輸入功率1.8kW,用以維持潤滑油溫度基本穩定。經過上述方法處理后,機床工作臺的環形導軌副在長時間高速運轉后,溫度變化得到有效控制,再加工出的產品平面度都滿足工藝要求,問題得到圓滿解決。
4問題探討
本案例展現了局部溫度變化給機床加工精度帶來的危害,凡是相互摩擦運動的物體都會產生熱量,相對運動速度越大,所產生的熱量也越大。盡管導軌有油液潤滑,摩擦因數很小,但在持續高速旋轉情況下,若機床設計上沒有相應的處理措施,則必然會導致工作臺和底座熱量的逐步積累、蔓延,溫度升高,繼而產生熱變形。
4.1機床發熱原因
(1)主電機、油泵等各類電機在執行能量轉換過程中,由于內部摩擦、負載阻力等,能量損耗并轉換成熱能,這些熱量通過傳動件、壓力油、空氣等傳遞到機床上??刂齐姍C運轉、各種閥件動作的電氣箱也會有熱源傳遞到機床上。(2)運動部件長時間工作時摩擦發熱,通過潤滑油將熱量向外傳遞,造成床身曲翹、導軌彎曲等熱變形現象。如導軌副、軸承副、絲桿螺母副、齒輪副、電磁離合器等,特別是機床內部的潤滑油池,若沒有油冷機配合,散熱條件不好,就會形成很大的熱源。(3)切削加工產生的熱量,刀具對工件材料的擠壓剝離產生切削熱。這部分熱量由切屑和冷卻液傳遞到機床上,在相關資料中能查到,車削加工中有60%~90%的切削熱被切屑和冷卻液帶走,其中有60%以上的熱量被傳遞給了機床。實踐證明,造成機床熱變形最主要的原因是前2種,只有在精密加工時才需要注意第3種因素和環境溫度的變化。
4.2熱變形
通過查詢相關資料得知,鋼鐵的線膨脹系數是1.2×10-5℃-1,按照公式計算可知,總共1000mm厚的工作臺和底座,若溫度升高10℃,尺寸就有0.12mm的變化量。即距離地面1000mm的工作臺面,會有0.12mm的高度變化。機床所有零部件的配合精度是在同一環境溫度下完成的,任何局部較大的溫度變化都會導致零部件膨脹變形,改變配合精度,影響機床的工作性能和加工質量。為了維持機床各運動副溫度的基本穩定,環形導軌副的潤滑冷卻系統設計至關重要。
4.3改進措施
新式導軌粘貼耐磨復合材料進一步減少了導軌磨損,對設備床身、立柱、工作臺等也經過不同的鑄造工藝來達到防止熱變形的效果,對電氣控制柜采取安裝空調等方式減少熱量積累。需要注意的是,環境溫度的變化遠沒有局部熱變形的影響大,如季節性的溫度變化對機床的影響明顯小于局部熱量積累。這是因為局部的熱變形,不僅使零部件的尺寸發生了改變,更使形狀也發生了變化。例如,機床的導軌在受熱嚴重時,不但存在上拱的變形,同時也存在前凸或后凸的變形等,使導軌出現直線度、平行度、垂直度和工作臺平面度誤差,導致加工后的產品形狀發生變化,出現形狀誤差,體現在工件的直線度、平面度誤差等方面。機床由局部溫度變化引發的故障案例還有很多,如銑床主軸高速運轉一段時間后滑枕移動阻力大的現象,磨床的砂輪高速運轉后出現靜壓主軸抱磨狀況等,所有這些無不與機床潤滑冷卻循環性能下降,造成局部溫度變化過大有關。
5結束語
這一維修案例充分說明,機床局部溫度的變化對加工精度有很大影響,它會破壞機床原有的機械性能和加工精度,引發多種故障。不僅立車如此,所有機床都不例外。在今后的機床維修過程中,一定要注意和防止這一問題的發生。對加工精度要求特別高的產品,要提醒操作者在加工前預熱機床,待熱穩定后再開始加工生產,并盡量避免中途較長時間的停機。
參考文獻
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作者:王文敏 單位:中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司