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        超超臨界鍋爐化學(xué)管座失效及改進(jìn)

        前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了超超臨界鍋爐化學(xué)管座失效及改進(jìn)范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

        超超臨界鍋爐化學(xué)管座失效及改進(jìn)

        摘要:為解決某超超臨界鍋爐化學(xué)取樣管管座失效導(dǎo)致蒸汽泄漏的問題,采用數(shù)值模擬的方法對管座受力進(jìn)行分析,結(jié)合硬度及材質(zhì)檢測、斷面分析研究管座失效原因,并對管座結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。結(jié)果表明:管座失效原因是焊縫根部未焊透及存在應(yīng)力疊加,改進(jìn)后管座失效問題得到解決。

        關(guān)鍵詞:超超臨界鍋爐;化學(xué)取樣管;管座;失效分析

        近年來,火電機(jī)組高溫高壓管的化學(xué)取樣管管座頻繁發(fā)生失效現(xiàn)象[1-3],造成高溫高壓蒸汽泄漏,使機(jī)組存在極大的安全風(fēng)險。火電機(jī)組管座失效的部位主要分布在鍋爐聯(lián)箱及高溫管道上,失效的原因主要有用錯材料、采用不合理的管座結(jié)構(gòu)、膨脹管設(shè)計或安裝欠妥、內(nèi)壁積水形成熱疲勞裂紋、管座的應(yīng)力腐蝕開裂、焊接工藝不當(dāng)引起的開裂等,采用的措施主要有采用加強(qiáng)型管座、采用柔性結(jié)構(gòu)、改善小管的補(bǔ)償能力、加裝保護(hù)套管、加強(qiáng)對管座的定期檢驗[4]。承壓部件出現(xiàn)裂紋泄漏的現(xiàn)象在火電機(jī)組上比較普遍,并且一旦發(fā)生,危險系數(shù)高。某電廠660MW超超臨界機(jī)組化學(xué)取樣管與管座焊接部位多次發(fā)生斷裂,嚴(yán)重影響機(jī)組安全生產(chǎn)。筆者針對該機(jī)組管座失效問題開展分析研究,并提出改進(jìn)措施。

        1問題簡介

        某化學(xué)取樣管設(shè)置于鍋爐主蒸汽出口處,用于在線監(jiān)測主蒸汽品質(zhì)。2011年機(jī)組投產(chǎn)至今,化學(xué)取樣管與管座的焊接部位多次發(fā)生斷裂,造成蒸汽泄漏。經(jīng)統(tǒng)計,同類型管座均在運(yùn)行7萬h左右時出現(xiàn)了管座焊縫四周存在環(huán)向裂紋的問題(見圖1)。管座的安裝示意圖見圖2、結(jié)構(gòu)圖見圖3。化學(xué)取樣管由上下兩段焊接,上段與出口管焊接,下段插入主蒸汽管道(外徑為609.2mm、壁厚為100mm)內(nèi),主蒸汽的額定壓力為25.4MPa、額定溫度為571℃(文中數(shù)值均為額定工況下的數(shù)值)。主蒸汽管道在X、Y、Z方向上的膨脹量分別為23mm、152mm、31.2mm(鍋爐說明書中的設(shè)計值)。管座隨主蒸汽管道一起膨脹;化學(xué)取樣管上段焊接出口管的第一個支架采用抱箍固定。

        2失效分析

        2.1宏觀結(jié)構(gòu)分析

        管座結(jié)構(gòu)[5]存在的問題有:(1)3條焊縫重合,易造成應(yīng)力疊加;(2)管座化學(xué)取樣管焊縫的焊接方式不合理,采用了類似插入焊的方式,容易使焊縫根部出現(xiàn)未焊透的缺陷,且易存在應(yīng)力集中區(qū)域。

        2.2受力分析

        針對管座結(jié)構(gòu)存在的應(yīng)力疊加且集中的問題,開展受力分析。以化學(xué)取樣管為研究對象,在工作狀態(tài)下,化學(xué)取樣管受到主蒸汽管道內(nèi)部蒸汽壓力產(chǎn)生的應(yīng)力、汽流沖刷所產(chǎn)生的沖擊應(yīng)力及管道膨脹所產(chǎn)生的約束應(yīng)力[6]。內(nèi)部蒸汽壓力產(chǎn)生的應(yīng)力計算方法參考GB50764—2012《電廠動力管道設(shè)計規(guī)范》,受蒸汽壓力、壁厚等因素影響,為35MPa。沖擊力與蒸汽流速、密度及受力面積相關(guān),其計算公式為:式中:F為化學(xué)取樣管受汽流沖刷所產(chǎn)生的沖擊力,kN;p為蒸汽壓力,kN/m2;S為受力面積,m2;ρ為蒸汽密度,kg/m3;v為蒸汽流速,m/s。計算可得化學(xué)取樣管受汽流沖刷所產(chǎn)生的沖擊力為363kN,以此為邊界條件,利用SOLID-WORKS軟件建模分析,得到化學(xué)取樣管與管座的沖擊應(yīng)力分布見圖4(屈服應(yīng)力為1.72×108N/m2)。由圖4可得:化學(xué)取樣管與管座焊接根部的沖擊應(yīng)力最大,高達(dá)387MPa(1MPa=106N/m2)。蒸汽管道內(nèi)的蒸汽流速隨負(fù)荷不斷變化,導(dǎo)致根部應(yīng)力不斷變化,使化學(xué)取樣管管座焊縫處易發(fā)生疲勞失效。管道膨脹所產(chǎn)生的約束應(yīng)力與管道固定點(diǎn)的移動方向、位移、管道規(guī)格及材質(zhì)相關(guān)。利用SOLIDWORKS軟件建模分析,獲得化學(xué)取樣管受管道膨脹所產(chǎn)生的約束應(yīng)力分布見圖5(屈服應(yīng)力為6.204×108N/m2),并計算出化學(xué)取樣管受管道膨脹所產(chǎn)生的約束應(yīng)力約為40MPa。

        2.3硬度及材質(zhì)檢測

        采用HT-1000A硬度計、DE2000光譜儀對化學(xué)取樣管、管座及焊縫進(jìn)行硬度和材質(zhì)檢測,檢測結(jié)果見表1。由表1可知:主蒸汽管和管座材質(zhì)及焊絲的選擇符合設(shè)計要求,但在管座化學(xué)取樣管焊縫及化學(xué)取樣管上段下段焊縫處采用Ni基焊絲,會使硬度明顯下降,造成焊縫接口處機(jī)械強(qiáng)度降低。

        2.4斷面分析

        剖開管座進(jìn)行斷面檢查,裂紋剖面見圖6。由圖6可見:在管座化學(xué)取樣管焊縫處,根部存在未焊透、熱影響區(qū)存在未融合的現(xiàn)象。從裂紋形貌分析,裂紋從根部開始,從內(nèi)往外逐漸向未融合的薄弱區(qū)域發(fā)展。

        2.5失效原因

        分析管座失效原因為:(1)焊接區(qū)同時存在3種焊接材料,導(dǎo)致焊縫根部未焊透,焊接熱影響區(qū)域存在未融合等原始缺陷。(2)設(shè)計不合理導(dǎo)致3條焊縫重合,焊接過程中存在應(yīng)力疊加。(3)焊縫根部運(yùn)行中受汽流沖刷所產(chǎn)生的交變沖擊應(yīng)力作用,原始缺陷沿著未融合的區(qū)域從內(nèi)往外擴(kuò)展,直至管座裂開泄漏。

        3改進(jìn)方案

        根據(jù)管座失效原因分析,提出了管座改進(jìn)結(jié)構(gòu)(見圖7)以替代原結(jié)構(gòu),其主要特點(diǎn)有:(1)焊縫采用非重合設(shè)計,防止應(yīng)力疊加。(2)改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)需要確保根部可焊透且焊縫平滑,防止焊縫應(yīng)力集中。(3)改進(jìn)后的管座采用化學(xué)取樣管的同種材質(zhì),并用同種焊絲進(jìn)行焊接。(4)經(jīng)核算,管座改進(jìn)結(jié)構(gòu)滿足強(qiáng)度要求。

        4結(jié)語

        (1)管座失效的主要原因是3條焊縫重合造成應(yīng)力疊加,以及3種焊接材料導(dǎo)致管座根部存在未焊透、未融合等原始缺陷。(2)提出管座的改進(jìn)結(jié)構(gòu)以替代原管座,改進(jìn)后的管座與化學(xué)取樣管采用同種材質(zhì),并用同種進(jìn)行焊絲焊接,有效解決了管座失效的問題。

        參考文獻(xiàn):

        [1]姜磊,羅維祺,黃浩,等.超臨界鍋爐四大管道管座角焊縫裂紋分析及預(yù)防[J].特種設(shè)備安全技,2017(4):7-9.

        [2]王智春,李煒麗,蔡文河,等.超臨界鍋爐過熱器聯(lián)箱管座斷裂原因分析[J].華北電力技術(shù),2010,40(10):42-44.

        [3]陳二松.電站鍋爐集箱管座接頭焊縫裂紋分析[J].熱加工工藝,2013,42(13):209-210,213.

        [4]王斌.高溫蒸汽管道、聯(lián)箱中小口徑管座的開裂及防范措施[J].熱力發(fā)電,2003,32(4):39-41,48.

        [5]馬志寶.火電廠高溫高壓管座結(jié)構(gòu)形式分析[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2017,35(4):73-76,80.

        [6]張立新.火電機(jī)組承壓部件失效典型應(yīng)力集中因素分析[J].山東電力技術(shù),2018,45(10):62-66.

        作者:廖偉輝 員盼鋒 單位:廣東紅海灣發(fā)電有限公司

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