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[摘要]某冶煉廠的5臺ps轉爐鍋爐經過多年運行,受熱管頻繁出現泄露,嚴重影響轉爐的正常運行。通過分析PS轉爐鍋爐的工藝條件、水質管理及設備管理,找到受熱管泄露的原因,提出了恢復及優化鍋爐關鍵部件的使用、完善水質控制、加強操作管理等具體解決方案措施,為PS轉爐鍋爐的維護、應急處理和專業管理提供參考。
[關鍵詞]PS轉爐鍋爐;受熱管泄露;水質管理;設備管理;工藝控制
前言
某冶煉廠共有5臺PS轉爐鍋爐。該設備是一種余熱鍋爐,主要用于對PS轉爐產生的大量高溫煙氣進行余熱回收。這種PS轉爐鍋爐在已使用多年,2019年運行過程中受熱管泄露(后文簡稱“破管”)頻率較高。據前人研究,鍋爐管道在運行過程中,受內部介質和周圍環境的影響,不可避免地出現各種影響管道性能和壽命的問題[1]。經大數據匯集分析發現,水冷壁內壁的腐蝕產物主要是氧化鐵[2],該腐蝕產物的產生主要與鍋爐水質有關,因此破管故障與工藝、水質及設備管理密切相關。破管故障會對全年設備正常運行造成較大影響。為保證生產的平穩運行,對故障發生的主要原因進行了多方面的綜合分析,對鍋爐的管理和維護提出了一些具體措施,針對性地解決了相關故障,保障了鍋爐的安全運行。
1PS轉爐鍋爐簡介
1.1基本設計參數和結構
PS轉爐鍋爐的基本設計參數見表1,基本結構如圖1所示。
1.2轉爐鍋爐問題
自2019年以來,轉爐鍋爐累計破管48次(截止2019年12月12日),其中4#鍋爐與5#鍋爐尤為嚴重。目前4#鍋爐第一對流管束的36組已經封堵了50%,5#鍋爐第一對流管束的36組已經全部封堵,且對流室左右兩側的水冷壁也進行了大面積換管。與之形成鮮明對比的是,2016—2018年平均破管次數僅為24次/年。依據管道材料的出廠合格證及化學成分分析報告,破裂的管道現場使用的材料與原設計相符,符合《鍋爐和壓力容器用鋼板》(GB713—2014)標準。
1.3轉爐鍋爐故障原因分析
破管故障的出現有多種原因,主要集中在工藝、水質、設備管理三個方面,具體分析如下。
1.3.1工藝方面1)PS轉爐最大的特點是間歇性操作,導致經常停爐開爐,故吹煉時與非吹煉時的煙氣溫度相差較大(正常吹煉時,輻射室進口煙氣溫度約500℃,非吹煉時即爐口轉出時,進口煙氣溫度約200℃),導致鍋爐運行時熱負荷波動較大、頻率高,鍋爐容易產生較大震動,且熱源不穩定,結構件應力變化大,對鍋爐管道不利。2)轉爐吹煉是一個周期往復過程,用風量發生周期性變化,其中造渣期的用風量很大,含大量銅焦塊、粉塵的煙氣易在這個時期發生噴濺。3)冷料冷銅的加料量偏大,造成鍋爐輻射室及鍋爐下灰斗出現大量焦塊與含銅雜質。4)鍋爐處理的是高含塵煙氣,具有部分收塵功能,而鍋爐的振打設備由于轉爐現場環境惡劣且酸性煙氣腐蝕性較大,維護保養難度高,部分振打設備長期處于故障狀態,清焦效果難以保障,易造成水冷壁、管束結焦較多,影響煙氣降溫,輻射室、對流室局部也會形成厚厚的焦塊層;而煙氣流通管道的收窄會導致高含塵煙氣局部流速加快,管道內壁受到的沖刷加大,受熱管的使用壽命縮短。5)爐膛出口壓力控制在正壓狀態或未達到-120KPa時,抽力不夠,造成煙氣大量堆積從而產生結焦。
1.3.2水質管理方面1)鍋爐水質管理不到位,取樣化驗未嚴格按規范執行,導致水質不受控制,各種指標不能保證在要求范圍內,PO3-4含量為5~15mg/L,pH值為9~11,鍋爐水質不斷波動。當水質較差時,易引起部分受熱管積垢,導致管道受熱不均勻,降低鍋爐熱效率,縮短鍋爐的使用壽命。2)鍋爐加藥系統因故障失效、排污操作不盡規范等原因導致爐水含鹽量高且鹽分未及時排出,影響汽化效果,造成結垢。3)鍋爐除氧器長期未投入使用,除氧頭內部的噴淋頭、濾料腐蝕嚴重,補水熱力系統的除氧能力不足,導致鍋爐水中的溶解氧含量偏高,造成受熱管內壁發生氧腐蝕[3]。
1.3.3設備管理方面1)清焦設備故障率較高。鍋爐采用的清焦設備為剛性振打錘。由于部分工作門旁溫度高造成金屬蠕變,且酸性煙氣腐蝕性較大,現場剛性錘、振打桿缺失,變形嚴重,沒有起到清灰作用。2)鍋爐格篩強度不夠,且間隙太小。大焦塊掉落時,無法落至刮板機,造成堆積,導致格篩變形,久而久之,格篩處出現習慣性堵塞,嚴重影響清灰效果。
2轉爐鍋爐故障解決思路及措施
2.1恢復關鍵部件的功能
解決轉爐鍋爐故障的主要措施是恢復及優化鍋爐關鍵部件的使用,主要涉及4個設備:振打裝置、格篩、除氧器、加藥裝置。1)改造機械振打裝置。雖然轉爐高溫煙氣含有大量粉塵,很容易在余熱鍋爐受熱面上積灰、結焦,但只要振打裝置正常運行就可以解決這個問題。因此,逐步采用彈性振打裝置代替剛性振打裝置。彈性振打裝置的振打頻率為3次/min,擊振力為30~450kN,振打力度加大。此外,安裝可燃氣體爆燃清灰設備(俗稱乙炔炮),與機械振打裝置搭配使用,清灰效果會更好。2)修復、改造5臺轉爐格篩。將格篩間隙尺寸由原來的300mm×300mm改為400mm×400mm,將原120#槽鋼改為160#槽鋼,加大筋板強度,保證小焦塊順利掉落,提高清灰效果。3)恢復除氧器的使用。根據原設計標準,除氧器恢復使用后,給水中的溶解氧由5~11mg/L降低至20~50μg/L,可大幅減少溶解氧腐蝕導致的受熱管泄露問題。4)恢復加藥裝置的使用。采用自動加藥裝置,及時高效,有利于水質的平穩受控。
2.2完善水質管理
加強PS轉爐鍋爐水質管理工作,走出誤區[4],堅持進行排污和除氧工作。1)嚴格執行鍋爐定期排污和連續排污工作,減少鍋筒內的鹽分、泡沫及浮在表面的污垢,避免出現汽水共騰現象[5],穩定鍋筒內水位,避免發生水沖擊。2)重視除氧工作,降低爐水中的溶解氧含量,使溶解氧不易到達金屬表面,從而減少金屬構件的氧腐蝕現象。
2.3強化操作管理
1)嚴格執行相關的參數控制要求。除氧器溫度需控制在104~105℃;汽包壓力控制在1.3~1.5MPa;汽包水位控制在-200~+250mm;定期排污,每天白班一次,每個排污點排污時間不能超過30s全開時間;當pH值<9時,關小連續排污門,減小連續排污量;當pH值>11時,開大連續排污門,增加連續排污量。2)在PS轉爐工藝控制方面,盡量減少間歇操作頻次,在轉爐轉出時應采取必要的鍋爐熱保養措施。PS轉爐的生產應有計劃性,減少非正常停爐時間,避免鍋爐換熱管內部溫度波動過大。
3結束語
綜上所述,從PS轉爐鍋爐的工藝條件、水質管理及設備管理方面分析了2019年運行過程中鍋爐頻發的破管問題的產生原因,提出了保證PS轉爐鍋爐穩定安全運行的措施,包括恢復、優化鍋爐關鍵部件———振打裝置、格篩、除氧器、加藥裝置的使用,堅持進行排污和除氧工作,加強鍋爐和轉爐的操作管理,并逐步實施,實現了余熱鍋爐的良好運行。
[參考文獻]
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[2]李曼.以大數據分析為載體的鍋爐水冷壁失效分析[J].工業加熱,2019,48(4):65-66,69.
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[5]李鈴.談談低壓蒸汽鍋爐汽水共騰現象的成因和預防措施[J].大陸橋視野,2015(24):105-106.
作者:胡喆祺 劉磊 柳俊杰 單位:大冶有色金屬有限責任公司冶煉廠