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[摘要]為了解決山西某礦3204大采高綜放工作面過空巷時圍巖變形大、易發生冒頂、片幫等問題,對工作面過空巷時頂板變形情況進行了分析,提出了部分充填過空巷方案。利用FLAC3D數值模擬軟件確定了充填體最佳長度為6m。工業性驗證結果表明,采用部分充填后,空巷影響范圍內工作面液壓支架最大壓力為29.33MPa,低于支架安全閥開啟壓力,工作面能夠安全快速地穿過空巷。
[關鍵詞]過空巷;圍巖變形;部分充填;支架阻力
引言
早期井下無序開采和偷挖濫采等導致我國各礦區在工作面回采過程中均存在過空巷問題[1]。工作面在過空巷期間,由于空巷附近圍巖破碎且受工作面采動影響,空巷極易發生頂板下沉、片幫等事故,嚴重影響工作面安全回采[2-5]。因此,實現過空巷工作面的安全回采一直是專家學者和礦山科技工作者關注的焦點問題。都海龍[6]基于成莊礦3311綜放工作面空巷特點,確定了空巷充填的過空巷方式,并確定了充填體強度和水灰比;尹超宇等[7]基于突變理論對工作面和空巷間的煤柱失穩機理進行探究,分析了工作面過空巷期間圍巖變形規律;劉暢等[8-9]對空巷是否充填時圍巖變形與破壞特征及支架載荷變化規律等進行了對比分析,研究了工作面過空巷時基本頂超前破斷規律;何向寧等[10]從圍巖應力、變形和塑性區分布3個方面對比分析了不同支護條件下空巷圍巖穩定情況,確定對空巷進行高水材料充填為最優過空巷方式。上述研究為過空巷圍巖控制提供了很好的借鑒。本文以山西某礦3204綜采工作面過空巷為研究對象,基于空巷基本頂破斷規律,對比分析了不同充填體長度時空巷圍巖變形與破壞特征,以期為相似工程條件下過空巷方式的確定提供參考。
1工程概況
該礦可采煤層主要有3#、6#和8#煤層,目前主采3#煤層。該煤層厚度在4.2~5.6m,平均厚度為4.9m;煤層傾角在3.6°~5.4°,平均傾角為4.5°;該煤層賦存穩定,結構簡單,為全區可采煤層。采用綜合機械化一次采全高開采工藝,全部垮落法管理頂板。3204綜采工作面地面標高在1024.2~1130.6m,工作面標高在432.5~454.2m,埋深在424.3~430.5m。工作面頂底板巖性如圖1所示。3204工作面位于二采區東南部,西部為本采區運輸大巷,東部為瓦斯聯絡巷,南部為3206工作面(正掘進),北部為3202工作面(已回采)。該礦為了提高工作面搬家效率,降低勞動強度,提高煤炭生產效率,將原來的雙翼通風改為單翼通風。但是,通風方式的改變導致3204工作面在回采期間將先后穿過下料順槽、皮帶順槽和軌道順槽。3204工作面過空巷情況如圖2所示。由于空巷附近圍巖強度和完整性較低,受3204工作面推進影響,上述3條空巷附近圍巖在超前支承壓力影響下,極易發生頂板垮落、片幫等事故,給3204工作面安全生產帶來嚴重威脅。本文所研究的軌道順槽原支護方式為錨索網聯合支護,軌道順槽為矩形斷面,尺寸為3.8m×2.6m,凈斷面面積為9.88m2,3204工作面穿過空巷的長度為240m。
2工作面過空巷頂板變形分析
由于3204工作面采用一次采全高綜合機械化采煤工藝,較大的采高導致工作面頂板巖層活動劇烈,易發生較大的彎曲下沉變形。此外,工作面過空巷時圍巖強度較低、完整性較差,導致工作面推進至空巷附近時支架阻力較大,頂板下沉量進一步增大,給頂板控制帶來極大困難。相較于一般采場而言,綜采工作面過空巷具有以下特點:①空巷附近圍巖松散破碎,導致工作面在過空巷期間圍巖變形較大,破壞嚴重,煤壁兩幫承載能力顯著降低。②在工作面推進過程中,空巷對頂板巖層活動影響范圍有限,僅局限于工作面前方和后方一定范圍內。③老頂對工作面過空巷時的圍巖活動具有控制性影響。隨著工作面不斷向空巷推進,兩者間的煤柱寬度逐漸減小,其承載能力逐漸降低,同時在超前支承壓力影響下,煤柱極易發生失穩導致工作面上方基本頂懸空長度突然增大,基本頂極易發生突然斷裂,而基本頂的斷裂位置將嚴重影響著空巷的穩定性。基本頂斷裂位置與空巷相對位置關系如圖3所示。由圖3分析可知,基本頂斷裂位置主要在煤柱上方、空巷上方和實體煤上方。當基本頂在煤柱上方和實體煤上方斷裂,即斷裂位置在空巷前方或后方時,空巷因受到簡支梁的保護而位于應力降低區,此時塊體B的重量由煤柱或實體煤和采空區垮落矸石共同承擔;當基本頂在空巷上方發生斷裂時,塊體B的重量將直接作用于空巷上,導致空巷位置應力升高,空巷上方煤巖層發生斷裂破壞,進而導致工作面礦壓顯現劇烈,不僅嚴重威脅著工作人員和設備的安全,而且工作面也難以順利穿過空巷。針對工作面過空巷時圍巖變形情況,提出了高水材料部分充填過空巷技術,即利用高水材料對空巷進行部分充填,提高空巷附近圍巖抗壓強度,實現降低空巷維護工作量、增強煤柱承載能力,確保工作面順利穿過空巷。
3充填體長度對空巷圍巖變形影響分析
對3204工作面實際地質條件分析可知,當采用部分充填過空巷技術時,充填體最大間距為10m,從經濟和安全角度考慮,取安全系數為1.5,從而確定3204工作面部分充填合理間距為6m。因為充填體長度和強度相互約束,且該空巷所需支護阻力為6.4MN/m,充填體強度為2.6MPa,故采用FLAC3D數值模擬軟件,分別模擬研究充填體長度為6、8m時對空巷圍巖變形的影響,模擬結果如圖4所示。由圖4分析可知,充填體長度為6、8m時,空巷頂板下沉量和工作面側巷幫變形量隨工作面距空巷距離的增加總體上呈減小趨勢,且在工作面距空巷距離大于50m后逐漸趨于穩定。當充填體長度為6、8m時,頂板下沉量分別在工作面距空巷20、10m時達到最大,最大值分別為87.47、103.28mm;而工作面側巷幫變形量均在距空巷0m時達到最大,最大值分別為63.40、151.57mm。底鼓量和實體煤側巷幫變形量隨工作面距空巷距離的增加總體上呈先增大后減小的變化趨勢。當充填體長度為6、8m時,底鼓量均在工作面距空巷50m時達到最大,最大值分別為42.14、46.83mm,實體煤側巷幫變形量均在工作面距空巷30m時達到最大,最大值分別為29.674、49.4mm。綜合對比充填體長度為6、8m時空巷圍巖變形量可知,充填體長度8m時的空巷圍巖變形量顯著大于充填體長度6m時的空巷圍巖變形量。因此,綜合考慮充填成本和充填效果,確定對空巷進行部分充填時充填體的最佳長度為6m。
4工業性試驗
現場資料表明,采用水灰質量比為2.25∶1的高水材料進行充填時,24h后充填體強度可達3MPa,滿足部分充填對充填材料強度的要求。根據該礦實際生產技術條件,對3204工作面軌道順槽受空巷影響的200m范圍采用6m充填體長度進行部分充填。為了檢驗部分充填過空巷效果,在3204工作面充填區段液壓支架設置測站,對液壓支架壓力變化情況進行監測,監測結果如圖5所示。圖5工作面距空巷不同距離液壓支架壓力變化情況由圖5分析可知,工作面液壓支架壓力隨工作面距空巷距離的增大呈先快速減小后趨于穩定的變化趨勢。在工作面距空巷100m時,工作面液壓支架壓力約為21.5MPa;而在工作面推進至空巷位置時,支架壓力達到最大值29.33MPa,相對于工作面距空巷100m時增大了約36.41%,這說明受部分充填的影響,隨工作面向空巷不斷推進,工作面液壓支架壓力略有增大,但在經過空巷后,工作面液壓支架壓力逐漸恢復至正常水平。另外,在空巷影響范圍內工作面支架最大壓力低于支架安全閥開啟壓力,這表明充填體長度為6m的部分充填效果良好,工作面能夠安全快速地穿過空巷。
5結論
(1)對大采高綜放工作面過空巷時頂板變形情況進行分析,指出隨工作面向空巷推進,基本頂可能在空巷上方發生斷裂,導致空巷位置應力升高,空巷上方煤巖層發生斷裂破壞,工作面礦壓顯現劇烈。(2)提出部分充填過空巷方案,確定了部分充填時充填體的最佳長度為6m。(3)工業性驗證結果表明,采用部分充填后,空巷影響范圍內工作面液壓支架最大壓力為29.33MPa,低于支架安全閥開啟壓力,工作面能夠安全快速地穿過空巷。
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作者:郭喜斌 單位:大同煤礦集團馬道頭煤業有限責任公司