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摘要:本文通過對某鋼鐵基地鐵水運輸工藝和運輸組織進行分析,從鐵水各路徑運量和運距著手,同時引入柔性時間對鐵水運輸路徑、鐵水運輸組織等方面進行針對性優化,達到提升該基地鐵水運輸效益的目的。
關鍵詞:鐵水運輸;柔性時間;優化;效益
一、引言
鋼鐵工業全球化的市場競爭主要表現在三個方面,即:成本競爭、產品質量競爭和銷售服務競爭。而其中的成本競爭無疑是最基礎和最關鍵的。隨著鋼鐵市場的形勢日益嚴峻,在原燃料高價位運行的情況下,企業生產成本不斷增加,降低鋼鐵產品成本,提高企業的核心競爭力,實現生產價值最大化成為當前形勢下鋼鐵企業生存的當務之急。鐵水運輸是鋼鐵企業的重要物流環節,影響著整個鋼鐵企業的生產狀況,它除了需要考慮物流平衡之外,還需要考慮能量平衡、時間平衡、資源平衡等多個方面的因素。該基地目前擁有4座高爐,4個鋼廠,年產鋼量1200萬噸左右。2019年,該基地鐵鋼界面現狀魚雷罐平均溫降168℃,TPC周轉率水平2.60,百噸罐周轉率水平2.55,距離行業先進企業差距較大。本文通過對該鋼鐵基地鐵鋼界面進行分析,采取相應優化措施提高鐵水罐周轉率,減少鐵水溫降,降低鋼鐵產品成本。
二、鐵水運輸分析與優化
1.鐵水運輸概述鐵水罐車用于鐵水運輸,它連接著煉鐵、煉鋼生產的上下工序,是高爐向煉鋼廠運送鐵水的主要物流載體。在低成本制造技術時代,如何保證鐵鋼平衡,如何發揮鐵水罐車的運輸效率,滿足煉鐵、煉鋼生產需要,起著至關重要的作用。2.鐵鋼界面現狀(1)高爐生產與運輸工藝分析。本公司的生產特點是連續出鐵,高爐的共有四個出鐵口,采用對角出鐵模式,高爐出鐵次數約每天12次;高爐每次出鐵過程花費120分鐘;出鐵時間間隔20分鐘;高爐的平均出鐵速度為每分鐘7噸,高爐的出鐵周期約為120分鐘。鐵水罐的配罐按鐵水生產的現場工藝要求,保證正在出鐵口下的受鐵線路上有足夠多的空罐。所以高爐出鐵時,除在當前出鐵口線路上有足夠的鐵水罐車,還要保證在后續出鐵口下配上空罐。(2)本公司鐵水運輸系統分析。鐵水運輸系統的調度問題與一般的鐵路、陸路運輸問題相比,存在以下不同點:①鐵水運輸系統的生產波動性較大,一旦出現波動將會影響整個系統,使得系統的穩定性差;②隨時間的推移,鐵水的溫降變大,因此需要協調溫度和時間的平衡關系,這也是鋼鐵生產工藝對鐵水質量所提出的要求。3.鐵水運輸優化(1)鐵水運輸流向優化。通過表1、表2可以看出,1、2、3高爐的送鐵流向則較為復雜,各個鋼廠均有送鐵流向。對1、2、3高爐鐵水流向進一步分析發現,3#高爐送三煉鋼的鐵水量占96.06%,送其他鋼廠流向占比很小,3高爐鐵水流向總體穩定,鐵水流向優化的重點在1、2高爐。從高爐與鋼廠運輸距離表中可以看出:1、2高爐至一煉鋼、二煉鋼鐵水運距相對最短。(2)鐵水通過能力優化。鐵水運輸作業涉及作業線路的合理安排使用,根據現場布置,可以發現小罐進行動態檢衡的地磅正處于咽喉道岔群,每趟小罐的空重取送必須在咽喉處進行,同時咽喉扼守扣罐庫,因此咽喉的占用率直接關系到保產是否順利。其咽喉占用率為:從表3結果來看,當1高爐和二煉鋼停產后,如按照流向優化后的運輸方式,咽喉正常占用率為72.9%,一旦咽喉區域出現設備故障或其他異常情況,達到1.51時,咽喉占用率將趨于飽和,整個鐵水運輸生產組織將嚴重受阻。進一步分析,一煉鋼及二煉鋼對咽喉的總占用時間比例達到76.7%,優化空間較大。流程上采取的優化措施是減少小罐進罐庫的頻次,通過將看罐點前移至鋼廠前端,僅在發現問題罐時執行進罐庫作業,可以大大減少看罐作業對咽喉的占用。通用實際操作,看罐點前移后,小罐進罐庫頻次減少約52%,重新計算其咽喉占用率為61.9%;通過看罐點前置,優化小罐看罐作業后,咽喉占用率降低11%,有效提升了鐵水運輸生產調節和保障能力。(3)鐵水運行組織優化。2019年該基地現有罐車80臺,扣除正常換修換檢的以外,運用數在50臺左右;百噸罐車125臺,扣除正常換修換檢的以外,運用數75臺左右,總共125臺左右。在生產實際中,將鐵水罐重罐、空罐運行事件綜合起來簡化為下圖所示。對鐵水罐狀態進行抽象可知:當鐵水罐到達和離開事件發生時,鐵水罐的位置狀態發生改變;當開始和結束事件發生時,鐵水罐的載鐵狀態發生改變,即重、空罐狀態的改變。在鐵水罐運行事件解析的基礎上,借助柔性時間概念,進一步研究鐵水罐的運行優化問題。鐵水罐運行的柔性時間是指鐵水罐在鐵/鋼界面各工序之間傳擱時等待作業所用的時間,即上圖所示的中轉區。下表通過對魚雷罐運行過程各項柔性時間的進行統計,并給出其相應的推薦值,見表4。柔性時間的優化重點就是要加快鐵水送重取空速度,減少重、空罐等待時間,讓運輸節奏在配罐、送罐、消鐵、取罐各環節間相對均衡,通過對配罐模式的優化使柔性時間達到推薦值。表5是根據實踐經驗摸索的優化方案。在鐵鋼平衡較好況下,通過表5方案,與2019年相比較,大罐運用數減少20個,小罐運用數減少25個。大、小罐運用數得到一定壓縮,鐵水罐車周轉率提升效果較好,但機車運用數有所增加。
三、鐵水運輸效益
1.鐵水運輸效率提升通過上述管理創新的措施,對鐵水罐相關指標數據改進情況統計分析,截至2020年10月,魚雷罐平均周轉水平達到2.87,較2019年2.60,提升10.38%。截至2020年10月,百噸罐平均周轉水平達到2.68,較2019年2.55提升5.10%2.成本效益(1)鐵水運輸成本。通過2019年及2020年平均噸鐵運距對比,噸鐵運距減少:2.352.21=0.14公里;噸鐵運輸成本減少:0.14×2.26=0.316元;全年鐵水運輸成本減少:937×0.316=296.5(萬元)。(2)鐵水溫降效益。經統計,魚雷罐平均周轉水平達到2.87,百噸罐平均周轉水平達到2.68,噸鐵綜合溫降減少約8℃,按煉鋼工序能耗0.3元/噸鐵℃。鐵水溫降效益:937萬噸×8℃×0.3元/噸℃=2248.9萬元。四、結語通過對該基地鐵水運輸現狀進行分析,通過測算近年來鐵水運量、運距和鐵水運輸柔性時間,針對性地采取鐵水運輸路徑和運輸組織優化措施,優化后,預計全年鐵水運輸成本減少296.5萬元,預計鐵水溫降減少8℃,產生效益2248.9萬元。
參考文獻
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作者:徐行青 譚均 單位:武漢鋼鐵有限公司