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        乳化液廢水預處理工程設計分析

        前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了乳化液廢水預處理工程設計分析范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

        乳化液廢水預處理工程設計分析

        摘要:機械加工中產生的含油乳化液廢水,具有含油量高,COD濃度高的特點,為保障后續生化處理正常運行,需進行除油預處理。某工程設計采用轉鼓收油器-紙帶過濾機-陶瓷膜超濾工藝進行除油預處理,介紹了該工藝的處理流程、主要設計參數及處理效果。工程運行結果表明,該工藝對油的去除率大于99%,對COD去除率大于90%,出水水質滿足設計要求。

        關鍵詞:乳化液廢水;轉鼓收油器;紙帶過濾機;陶瓷膜超濾

        1工程概況

        廣西某鋁加工公司年產20萬t大規格高性能鋁合金板帶型材,在中厚板熱軋生產過程中產生含油乳化液廢水,乳化液廢水主要包括熱軋機組乳化液廢水和軋輥磨削乳化液廢水。廢水中約含有5%的油脂,其中95%為乳化油,COD質量濃度約為180000mg/L。必須有效地進行除油預處理,才能進入后續生化裝置。針對乳化液廢水高油、高COD的特點,采用調節池-轉鼓收油器-紙帶過濾機-循環水池及濃水池-陶瓷膜超濾工藝,高效、穩定地去除廢水中的油類,大大降低出水COD濃度,為后續生化處理提供了有利條件。

        2設計水量、水質

        乳化液廢水設計處理規模為3m3/h,乳化液廢水設計進出水水質見表1。

        3處理工藝流程

        乳化液廢水產生于機械加工和鋼鐵冷軋等行業,主要成分有礦物油、表面活性劑、添加劑及金屬屑等。COD濃度在幾萬到幾十萬,可生化性差,屬于高濃度難降解有機廢水[1]。目前,國內外處理工藝有加酸加熱破乳、化學混凝-生化、藥劑氧化及陶瓷膜超濾等[2-3]。汽車零部件清洗過程產生的乳化液廢水采用兩級混凝-生物接觸氧化法處理后,COD平均去除率達99.55%,油去除率達99.91%[4-5]。軋鋼乳化液廢水采用刮油刮泥機-紙袋過濾機-陶瓷膜超濾處理,操作穩定,占地面積小,出水水質好,正常工作時不消耗藥劑[6]。鋼板冷軋過程中產生的乳化液廢水采用刮油機-渦凹氣浮預處理,再與其他廢水混合采用溶氣氣浮-A/A/O-MBR膜生化處理法處理,出水ρ(COD)<30mg/L[7]。本工程乳化液廢水水量小,COD及油含量高,用地緊張,出水要求高,選擇轉鼓收油器-紙帶過濾機-陶瓷膜超濾工藝進行處理,出水水質能夠滿足后續生化要求。乳化液廢水處理工藝流程見圖1。乳化液廢水壓力輸送至調節池內進行均質均量,調節池內設電加熱裝置及硫酸加藥管道,用于乳化液廢水破乳,油水分離。調節池液面上設置轉鼓收油器,收集破乳后漂浮到表面的浮油,然后用氣動隔膜泵將其輸送到廢油池。調節池下部廢水用離心泵提升到紙帶過濾機,進一步過濾去除廢水中細小雜質、懸浮物及乳化油。紙帶過濾機放在循環水池池頂,過濾出水自流入循環水池。循環水池內設電加熱裝置、硫酸加藥管道,根據陶瓷膜超濾運行情況及時在線調整循環水池的溫度和pH值,保證超濾產水的除油效果及回收率大于90%。超濾裝置包括進料泵、循環泵及超濾膜管。循環水池與超濾裝置構成一個循環回路。超濾膜進料泵啟動,廢水充滿超濾膜管后,開啟循環泵,開始過濾,超濾產水達標排放,其余廢水則在循環水池與超濾裝置構成的系統中循環回流。隨著超濾運行時間的延長,循環水池內油含量逐漸增加到一定濃度時,用泵抽送到濃縮液水池內靜置分層,下層廢水輸送到調節池再次處理,上層浮油則用泵輸送到廢油池。超濾膜面污染后系統報警,停止過濾,系統切換到清洗狀態。清洗完畢后,系統過濾能力恢復,廢水重新開始過濾。超濾運行時控制溫度在50℃左右。

        4主要構筑物及設備參數

        (1)調節池。1座,分2格。單格尺寸為7.2m×3.0m,有效水深6.0m,每格容積為140m3。池內設電加熱裝置,每格4個,單個功率為25kW;設調節池提升泵2臺,1用1備,單臺流量為10m3/h,揚程為15m,功率為1.1kW,提升泵出口干管上設置電磁流量計,用以計量出水的瞬時流量及累計流量,并設回流管調節流量;設溫度傳感器2臺,每格1臺;超聲波液位計2臺,每格1臺,可在控制室進行監控。(2)轉鼓收油器。最大收油能力為5m3/h,功率為0.25kW。配套氣動隔膜泵,最大流量為170L/min,出口壓力為8.6kg/cm2。(3)廢油池及事故池。廢油池1座,與調節池合建,尺寸為7.2m×2.0m,有效水深6.0m。池內設電加熱裝置2個,單個功率為25kW;設廢油池提升泵1臺,采用氣動隔膜泵,流量為10m3/h,揚程為25m。事故池1座,與調節池合建,尺寸為7.2m×5.6m,有效水深6.0m。設事故池提升泵1臺,流量為10m3/h,揚程為15m,功率為1.1kW。(4)紙帶過濾機。處理流量為10m3/h,設置2臺,1用1備,材質為不銹鋼304,功率為400W,配套磁輥分離器,用以去除廢水中的鐵屑。(5)循環水池及濃縮液水池。兩池合建,1座,分2格。單格尺寸為4.1m×3.0m,有效水深2.5m,每格容積為36m3。池內設電加熱裝置,每格2個,單個功率為10kW;設溫度傳感器2臺;超聲波液位計2臺;pH在線監測儀2臺,可在控制室進行監控;提升泵1臺,流量為40m3/h,揚程為10m,功率為4kW。(6)陶瓷膜超濾裝置。共2套,單套處理能力為3m3/h。每套裝置包含2個膜組件,串聯形成一個循環回路,膜通量為60L/(m2•h);超濾膜支撐體材質為α-Al2O3,膜材質為ZrO2,膜孔徑為0.05μm,單支膜管面積為0.42m2,膜管外徑為41.0mm,膜管長度為1000mm,通道數量為37孔,端封采用PTFE(聚四氟乙烯)材質,超濾運行時廢水溫度為50℃,出水回收率大于90%。每套陶瓷膜超濾裝置配有1臺進料泵和1臺循環泵,進料泵流量為30m3/h,揚程為30m,功率為7.5kW;循環泵流量為250m3/h,揚程為30m,功率為37kW。循環泵的大流量保證廢水在超濾膜管內速度不小于3m/s。超濾裝置配置1套CIP在線清洗系統,為不銹鋼304一體化設備,包括水洗槽、堿洗槽、酸洗槽,尺寸分別為1.5m×2.7m,1.5m×0.7m,1.5m×0.7m,有效水深1.7m。每格內配備1臺電加熱裝置,功率分別為20、10、10kW。硝酸質量分數為1%~2%,氫氧化鈉溶液質量分數為2%~4%。超濾系統為自動控制,對進口、出口及循環口的氣動閥門進行控制,并設在線監測超濾出水的電磁流量計及壓力變送器,實現自動過濾、沖洗。

        5運行效果

        經單機調試、聯動調試后,該工程實際運行結果表明,整套系統運行穩定,在進水水量水質波動較大的情況下,調節池起到很好的調節作用,保證了后續工藝的平穩進行。實測進出水水質見表2。

        6投資及運行成本

        本工程設備投資約為280萬元。噸水用電成本約為14.50元,噸水藥劑成本約為1.36元,噸水總運行成本約為15.86元。

        7結語

        (1)采用調節池-轉鼓收油器-紙帶過濾機-循環水池及濃水池-陶瓷膜超濾工藝處理含油乳化液廢水,處理出水ρ(COD)<5000mg/L,COD去除率大于90%;出水ρ(石油類)<70mg/L,去除率大于99%;廢水回收率大于90%,達到進入后續生化系統的要求,降低了對生化系統的沖擊及處理負荷。(2)調節池內使用的轉鼓收油器對表面浮油收集效果好,適用于表面含有浮油的廢水預處理工程中。(3)陶瓷膜超濾工藝處理乳化液廢水用電量大,改進陶瓷膜表面親水疏油性能,降低膜管內沖刷流速,降低能耗是待改進之處。

        參考文獻:

        [1]楊武,郭琳,陳明.高濃度乳化液廢水破乳的試驗研究[J].工業用水與廢水,2018,49(6):27-29.

        [2]王瑛,李夢,焦光聯.預處理+無機陶瓷膜工藝處理乳化液廢水的實驗研究[J].工業水處理,2011,31(6):66-68.

        [3]劉萬,胡偉.淺談超濾法處理鋼鐵企業冷軋廠乳化液廢水[J].工業水處理,2006,26(7):74-76.

        [4]陸斌,陸曉千.一種含油乳化液廢水處理技術的工程應用[J].環境工程,2001,19(3):12-13.

        [5]陸曉平,余志榮,陸斌.超濾法去除切削乳化液廢水的研究與應用[J].工業水處理,1999,19(5):28-29.

        [6]王沛,劉義恩,徐南平,等.陶瓷膜處理軋鋼乳化液廢水操作條件優化及技術經濟比較[J].凈水技術,1999,19(2):14-15.

        [7]杜肖,李曉玲,袁蔚文,等.汽車鋼板冷軋生產廢水處理工程設計[J].工業用水與廢水,2016,47(4):74-76.

        作者:杜肖 陳德星 單位:麥王環境技術股份有限公司

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