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        紡織染整廢水處理工藝設計分析

        前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了紡織染整廢水處理工藝設計分析范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

        紡織染整廢水處理工藝設計分析

        [摘要]紡織染整廢水水質因產品及其生產工藝而異。本工程處理對象為化纖織物、混紡織物的生產廢水,具有SS、CODCr、色度等指標濃度高的特點。對其采用“格柵+初次沉淀+冷卻+水解酸化+生物接觸氧化+二次沉淀+混凝沉淀”組合工藝處理,設計出水水質滿足《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287-2012)間接排放標準限值要求。

        [關鍵詞]紡織染整廢水;生物接觸氧化法;工藝設計;工程實例

        染整行業行業是工業廢水排放大戶,據統計,2015年我國紡織業污水排放總量高達18.4億噸,占工業廢水總排放量的10.1%[1]。由于染料生產中使用的化工原料多為萘系、蒽醌、苯系、苯胺及聯苯胺類化合物,且多與金屬、鹽類等物質螯合[2],加之紡織印染生產工序復雜(預處理、染色、印花和整理等),這使得印染廢水具有水量變化大、水質復雜、濃度高(SS、CODCr、色度等)、難降解等特點,屬于較難處理的工業廢水[3-4]。本項目為浙江某襪業生產企業廢水處理工程,產品主要包含化纖織物、混紡織物,相應生產工藝有所差別,且產量及產品比例也存在一定的波動。

        1項目概況

        1.1設計規模

        根據業主提供的資料,確定本項目設計處理水量為6000m3/d。廢水未考慮分質收集、處理,即各路廢水在原有的污水站調節池內匯合,經泵送至站內處理。

        1.2設計進、出水水質根據污水取樣化驗數據及業主提供的資料,確定項目主要設計進水水質,見表1。設計出水水質執行《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287-2012)間接排放標準限值要求,主要指標限值見表2。

        2工藝方案選擇

        2.1原水特點

        產品類型及其生產工藝,分析其廢水特征如下:(1)廢水水質、水量波動大:加工產品數量大、品種多、花色材料等有很大不確定性,使用的染料、助劑品種、以及產品產量變化大,從而影響廢水排放量和廢水水質。(2)水溫較高:由于產品的多樣性,排水溫度范圍較寬,最高可達55℃;(3)某些污染物難生物降解:染色中使用的一部分染料為單偶氮型和蒽醌型,大多數染料助劑屬于表面活性劑、金屬絡合劑、樹脂整理劑、染色載體,其結構復雜,可生化性差。

        2.2工藝論證

        根據上述對本項目廢水特征的分析,其工藝選擇思路如下:(1)慮盡可能降低本項目印染廢水在實際廢水處理運行的成本,應該以生化處理為主體工藝。(2)染整廢水氮、磷含量很低,處理工藝中一般不考慮脫氮除磷[5]。這一點對本項目亦適用。(3)考常規的生化處理工藝包括厭氧水解、兼氧及好氧等。由于項目廢水有機污染物濃度及色度高,且存在一部分可生化性較差的有機物,宜采用水解酸化+好氧組合工藝。本著節省占地的原則,好氧單元選用生物接觸氧化法。(4)由于本項目色度、SS、溫度等指標較高,在污水進行生化處理前,必須經過有效的預處理,才能保證生化段的處理效果。另外,對于色度、SS等指標,仍需采用深度處理進一步脫色、降濁。預處理單元宜采用“格柵+調酸+混凝+初沉+冷卻”,深度處理單元采用混凝沉淀工藝。

        2.3工藝流程

        綜上所述,本項目采用“格柵+初次沉淀+冷卻+水解酸化+生物接觸氧化+二次沉淀+混凝沉淀”工藝,工藝流程詳見圖1,工藝流程說明如下:原水收集后進入調節池,均勻水質、水量。調節池前端設置平板格柵,去除漂浮物、纖維、泥沙等大顆粒物質。均勻水質水量后的廢水提升至初沉池,先投加硫酸(液堿)調節廢水pH值至6~9,再投加混凝劑、絮凝劑,充分混合反應后形成較大顆粒的絮體,對廢水中的污染物質進行吸附后沉淀,去除一部分COD,降低后續生化處理負荷。沉淀污泥泵送至污泥濃縮池。初沉池出水自流入中間水池,當初沉池出水溫度大于35℃時,通過閥門切換,將廢水通過中間水池提升泵提升至冷卻系統處理,以滿足生化系統對溫度的要求。初沉池/冷卻塔出水進入水解酸化池,在池內兼氧菌作用下對廢水中難降解的大分子有機污染物進行開鏈,降解成小分子類有機物,提高廢水的可生化性。水解酸化池出水自流進入氧化池。氧化池采用的是活性污泥法,它是基于生物反應器多相傳質理論和低耗高效曝氣技術,由懸浮相微生物在曝氣池中作用而成的廢水處理系統。來水與回流污泥一起進入好氧池,形成混合液,曝氣設備充入空氣,空氣中的溶解氧可以使混合液產生好氧代謝,同時空氣起到攪拌作用,使得混合液保持懸浮、完全混合狀態。本工藝具有運行穩定、抗沖擊負荷、效率高等特點。有機物質、色度等污染指標多數在此階段被去除。氧化池出水自流入二沉池,在二沉池內進行泥水分離。沉淀污泥部分回流,維持氧化池內污泥濃度,強化生化處理效率,剩余污泥泵入污泥濃縮池。二沉池上清液自流到混凝反應沉淀池,通過投加混凝劑、助凝劑的方式,將廢水中殘留的懸浮物和膠體物質絮凝成為較大顆粒的絮體,通過重力自然沉淀去除。同時,終沉池可進一步去除廢水中的有機物、色度等指標,保證處理效果。終沉池出水自流至排外水池,再泵入原有排放口達標納管排放。終沉池排泥由泵送至污泥濃縮池。初沉池、二沉池及終沉池產生污泥均接入污泥池濃縮池,濃縮減量后的污泥通過泵送入污泥脫水機進行脫水處理,脫水后的泥餅外運處理,避免產生二次污染。污泥系統產生的濾液等廢水先排入調節池,再經泵提升至初沉池二次處理。

        3工藝設計

        3.1格柵井、調節池

        格柵井、調節池皆為利舊設施,地埋式鋼砼結構。格柵井平面尺寸12.4m×1.8m,內設2格;調節池平面尺寸30m×18m,最大水深6m。

        3.2初沉池、中間水池

        初沉池分為反應區、沉淀區2部分,鋼砼結構。反應區尺寸7.1m×3.2m×3.5m,1座,有效水深3.2m,HRT約17.4min,內均設三格,內壁做環氧樹脂防腐處理;沉淀區采用輻流式沉淀池,尺寸Φ20m×5.7m,沉淀時間3h,有效水深2.4m,表面負荷0.8m3/(m2ꞏh)。中間水池尺寸6.4m×4.2m×3.5m,有效水深2.4m,HRT約15.5min,鋼砼結構,1座。藥劑設計投加量:聚鐵:200mg/L,PAM:5mg/L,98%硫酸:100mg/L,片堿:50mg/L(酸、堿據具體水質酸堿度選擇投加一種)。

        3.3冷卻系統

        設計流量:350m3/h,采用方形逆流式污水冷卻塔,設置在水解酸化池上方,鋼砼平臺,進水溫度約55℃,出水溫度約35℃。

        3.4生化組合池

        生化組合池包括水解酸化池、接觸氧化池,鋼砼結構,2池合建。生化設計溫度25℃。

        3.4.1水解酸化池尺寸28m×16.7m×11m,有效水深10.6m,1座,容積負荷0.36kgCODCr/(m3ꞏd),有效容積4957m3,HRT約19.8h。由于池深較深,未設置攪拌裝置,僅靠污水自身水力攪拌。

        3.4.2接觸氧化池尺寸:28m×40.8m×7.5m,有效水深7m,均分為6個廊道,1座,總有效容積7997m3,設計污泥濃度3500mg/L,污泥負荷0.12kgBOD5/(kgMLSSꞏd),HRT約32h,填料層高3m,在末端2個廊道布設。

        3.5二沉池

        二沉池采用幅流式沉淀池,鋼砼結構,尺寸Φ21m×6.3m,沉淀時間4.2h,有效水深3m,1座,表面負荷:0.72m3/(m2ꞏh)。

        3.6混凝沉淀池

        混凝沉淀池分為反應區、沉淀區2部分,鋼砼結構。反應區尺寸7.1m×3.2m×3.5m,1座,有效水深3.2m,HRT約17.4min,內均設三格;沉淀區采用平流式沉淀池,尺寸20m×10m×7.71m,沉淀時間2h,有效水深2.5m,表面負荷:1.25m3/(m2ꞏh),1座。藥劑設計投加量:10%PAC:100mg/L,PAM:3mg/L。

        3.7外排水池

        外排水池為鋼砼結構,尺寸6.4m×4.2m×3.5(L×W×H,m),有效水深2.7m,有效容積:72.6m3,HRT約17.4min。

        3.8污泥濃縮池

        總污泥量:4.5t/d(絕干泥)。污泥濃縮池尺寸:6m×6m×4m,2座,固體負荷62.5kg/(m2ꞏd),濃縮時間15.8h。

        3.9污泥壓濾系統

        應業主要求,污泥壓濾系統利用原有設施,并沿原棚體新增1臺機位,擴建棚體(預留)的平面尺寸7.5m×10m。原有板框壓濾機(非高壓隔膜)過濾面積150m2,過濾壓力0.6MPa,2臺。

        3.10鼓風曝氣系統

        風量計算:計算得理論需氧量3750.81kgO2/d,安全系數取1.33,則實際需氧量4988.58kgO2/d;所在地區的大氣壓取100kPa;設計溫度25℃,空氣釋放裝置淹沒深度7m,空氣擴散裝置(微孔曝氣器)氧轉移效率20%,曝氣池內平均溶解氧濃度2mg/L;算得標準狀態下需氧量6178.45kgO2/d,標準狀態下供氣量76.62Nm3/min。

        4投資、運行成本及運行效果

        本項目廢水處理工程直接費用約為950萬元。本項目噸水處理運行直接成本為2.69元/m3,其中,水、電費為0.72元/m3(電價0.7元/kWh).,藥劑費為1.13元/m3,人工費為0.12元/m3,化驗分析費0.08元/m3,污泥處置費0.6元/m3(單價200元/噸),一般維護費0.04元/m3。考慮到時效性、地域性及項目特點,本投資與運行成本分析僅供參考,類似項目測算時應根據項目自身情況進行測算。系統自2016年9月正式投運以來,處理效果良好,最終產水水質優于設計標準。

        5結語

        (1)對于化纖織物、混紡織物的生產廢水,采用“格柵+初次沉淀+冷卻+水解酸化+生物接觸氧化+二次沉淀+混凝沉淀”組合工藝處理,設計出水水質可滿足《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287-2012)間接排放標準限值要求,同時兼顧了節約占地和經濟性。(2)根據實際調試情況,初沉池同時投加鐵鹽、石灰時效果最佳,但當進水水量不足時會出現初沉池進水管積泥的問題。(3)水解酸化池池內水力攪拌效果欠佳,進而對其處理效果造成不利影響,實際運行情況也印證了這一點。(4)若場地條件滿足,可采用淺層氣浮代替平流式沉淀池,氣浮的效果更好,但能耗要更高。(5)文中的設計投加量僅供運行指導,在保證處理效果的前提下,為降低運行費用,最經濟投藥量仍需在實際運行過程中摸索。

        參考文獻

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        作者:吳永 單位:上海環境工程設計研究院有限公司

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